济南化肥厂有限责任公司的脱碳系统采用碳酸丙烯酯法,最近丙碳液的悬浮物(主要成分是悬浮硫)超标严重。为了降低悬浮物含量,保证生产的正常运行,我公司从以下几方面进行有效控制。
(1)严格控制进脱碳系统气体中的硫含量,特别是在气量较大时气体中的硫含量不能超标;在前几道生产工序,如半水煤气脱硫、变换气脱硫系统都要严格控制工艺指标,并严格控制有机硫含量,在脱硫液中多加入脱除有机硫的TS脱硫剂。
(2)加强脱碳系统工艺控制,保证脱碳系统的脱硫效果,根据生产的实际情况,加大水洗塔的水洗量,尽量在水洗塔内脱除硫化氢和杂质,使水洗塔塔后气体的硫含量降低;在丙碳液中加入HS脱硫剂,降低气体中的有机硫含量。
(3)二氧化碳吸收塔和常解-气提塔的塔压差高低对吸收和解吸有较大的关系。目前两塔塔内的填料已经长时间没有更换并且也没有扒塔清理,随着气量的增加,塔压差会在短时间内升高,影响效果。因此,必须严格控制塔压差在指标之内。
(4)随着气温的逐渐升高,丙碳液的温度也会急剧上升,因此,一定要根据丙碳液的温度及时调节冷却水量,使丙碳温度在
(5)由于过滤系统的氨冷却器是列管式,且氨冷器又小,经常被硫磺堵塞,造成冷却效果差,影响过滤效果;滤布质量有时很差,也会影响过滤效果。因此,要求每周清理1次滤布上的硫磺,每月对过滤系统的管线和氨冷却器进行彻底清理。
(6)利用停车机会对地槽、沉降槽、贮槽进行清理,对一些容易积存硫磺的管线也要进行定期清理。
通过采取以上方法,溶液中的悬浮物得到了有效控制,达到了控制指标,取得了较好的效果。