兖矿鲁南化肥厂合成氨分厂前身为山东鲁南化肥厂第一氮肥厂,由造气、净化、合成3个车间组成。该装置设计合成氨产能为60 kt/a,采用无烟煤固定层煤气炉造气、栲胶脱硫、热钾碱脱碳的工艺流程。经过多年扩产改造,合成氨产能已达到150 kt/a。
净化系统主要包括脱硫和脱碳系统,2001年,为配合系统扩产改造,在造气系统新增加了1套常压脱硫装置。随着系统产能的不断提高及系统为实现长周期、稳定运行的要求,对净化系统脱硫与脱碳装置的配套机泵的运行提出了更高的要求。为此,我厂先后对脱硫、脱碳装置的机泵进行了技术改造。
脱硫系统的机泵改造
1常压脱硫系统贫富液泵
常压脱硫系统配有2台贫液泵和2台富液泵,4台泵的型号、参数均一样,泵轴填料套锁紧螺母为M68型粗牙普通螺纹,单螺母锁紧。因预紧力小,达不到锁紧要求,运转中经常出现螺母松动的情况,导致溶液从轴套内泄漏,必须倒车大修,且系统因气量不稳,有时循环量减小,填料密封泄漏量加大,进一步导致泵运转周期大大缩短。对该4台泵进行了如下改造。
(1)将泵轴填料套锁紧螺母由M68型粗牙普通螺纹改为M68×2型细牙螺纹,原单个螺母改为双螺母,以提高锁紧力,防止螺母松动。
(2)泵出口到泵入口间增加副线,当系统负荷较小、循环量小时,用副线阀调节循环量,避免泵在较小流量下运行,防止冲刷腐蚀及泵憋压损坏填料。
(3)根据现场使用条件,脱硫塔高
(4)因富液泵抽脱硫塔出口富液,脱硫塔内碎填料经常进入富液泵叶轮,导致叶轮堵塞,循环量减小,每次均需拆泵大盖处理,费时、费力。2009年将泵入口弯头拆除,改为三通,在三通内增加滤网,同时增加导淋,把碎填料等异物阻挡在三通内,便于集中清理,避免因叶轮流道内进入异物而倒车检修。
(5)贫富液泵为填料密封,近几年大部分使用芳纶填料,密封效果基本可以,但对填料套的磨损较大,一旦填料套磨损,则密封效果迅速下降。2008年,试用安徽金兰密封材料有限公司的TC122型填料后,效果较好(初次安装后可连续使用3个月以上,保持微漏),其最大的优点是填料本身含油,有自润滑性,不会造成发热,对填料套的磨损极小。2008年8月起,4台泵全部改用TC122型填料,达到较好的密封效果。
2脱硫泵
净化系统原有2台脱硫泵,2004年因系统扩产改造,将原半脱塔改为变脱塔,实行并联运行,2台泵全开,无备用泵,每次因设备检修均需减量,给生产造成波动。为此,决定增加1台脱硫泵,但因原脱硫泵无整体基座,且电机与泵采用联轴器连接,每次检修脱硫泵低压侧轴承时均需将电机拆除移走,而电机原钢板焊接基础因脱硫液腐蚀变形,找正时间较长。为解决这些问题,我厂采购了扬州高亚电力水泵有限公司的新脱硫泵,并进行了改造。
(1)增加整体式铸铁基座,方便安装、找正,降低腐蚀速率,增加基座吸震效果。
(2)在电机联轴器与泵联轴器间增加短节,检修脱硫泵低压侧轴承时不再挪动电机,大大缩短检修时间。
(3)将原泵轴材质由45#钢改为3Cr13,叶轮、导叶、轴套材质由HT200全部改为304,以降低腐蚀与磨损速率,延长使用周期。
(4)鉴于常压脱硫的贫、富液泵使用TC122型填料密封效果较好,净化系统3台脱硫泵也全部改用此种填料。
经以上技术改造,新脱硫泵投运效果极好:泵运转稳定,密封良好,使用至今已有3年多,仅换过轴承与填料,一直未进行过大修,且更换低压侧轴承只需2 h即可完成,大大缩短检修时间。另外2台泵改用新填料后密封效果得到很大改观,运转周期大大延长。
脱碳系统
1脱碳贫液泵
脱碳贫液泵有2台,原型号为8SHR-2.6。2001年10月为配合脱碳双塔再生改造,将原脱碳贫液泵更新为TC200-125×2型,2001年11月安装完毕投入系统使用,至2002年2月开始,先后出现高压侧轴承损坏及机封失控等故障,厂家修复多次仍未达到长周期运行。为此,我厂经反复研究摸索,对2台贫液泵又进行了多次改造。
(1)该泵原采用机械密封,密封体材质为碳化钨,脆性大,在有冲击的环境下容易脆裂,易产生密封失控现象,且该机封未配置冲洗水,无冷却降温措施。对此,将机械密封材质改为硬质合金,增加冲洗水装置,防止机封因冲击或高温产生脆裂引起密封失控。
(2)该泵原叶轮材质为钛合金,质量轻,强度高,价格高,但不耐冲刷腐蚀与气蚀,在拆下叶轮中多次发现叶片损坏及因冲刷、气蚀产生穿孔现象,无法修复。为此,将叶轮材质改为304,并改变叶片结构,降低气蚀发生几率;利用叶轮切割定律将叶轮外径由
(3)该泵在使用过程中曾发生过泵轴断裂事故,引起生产波动。事后分析其原因是泵轴在加工退刀槽时未进行圆弧过渡处理,引起该处应力集中,且泵轴未进行煅打,密度不均,引发断裂事故。重新对泵轴进行测绘,对有可能引起应力集中的部位重新设计,避免发生应力集中现象,同时将泵轴材质改为3Cr13,并要求煅打后进行调质处理,确保泵轴强度符合使用要求。
(4)在生产厂家多次修复仍未达到长周期运行的情况下,经反复对该泵的安装尺寸进行摸索校正,最后总结出一套最佳安装方案:先调整转子中心,确保一、二级叶轮中心处于流道出口中心,避免因叶轮中心偏差产生轴向推力引起转子不平衡;然后校正高压侧轴承安装尺寸,确保高压侧轴承定位后转子及叶轮中心不变;最后调整机封压量,保证密封效果。
经以上改造及多次调优,2台贫液泵达到长周期稳定运行,单台泵可连续稳定运行180 d以上,为脱碳系统长周期稳定运行奠定了良好基础。
2涡轮泵改造
净化系统原涡轮泵为建厂初期脱碳钾碱泵的配套设备,属于吸收转化脱碳系统多余能量和降低脱碳系统电耗的设施。因该泵属淘汰产品,备品、配件采购难,价格高,且粗老、笨重、转子长,找正困难,近几年都是断断续续运行。经参观同类型厂家并结合现状,于2006年8月将该泵更新为扬州高亚电力水泵有限公司生产的W800-100型涡轮机,配套XHL-30型离合器,以实现脱碳钾碱泵与涡轮机单独运行与联动运行的目的。同时,在新涡轮机上实施了机械密封、叶轮、离合器等多处改造,泵体材质也进行了更换。该泵投运后,节电效果显著:钾碱泵电流可降低
经近几年对净化系统脱硫、脱碳配套机泵的多项改造,净化机泵运行系统逐渐趋于稳定,维修费用大幅降低,系统已创造了450 d连续、安全、稳定运行的纪录,为稳定生产、降低消耗创造了良好条件。