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CDM项目在解化硝酸装置中的应用

[日期:2010-02-24] 来源:云南解化  作者:肖睿 [字体: ]

云南解化集团有限公司为实现节能减排和绿色、可循环经济及可持续发展,决定对硝酸生产装置引进CDM(清洁发展机制)项目。通过与英国益可爱尔环境咨询有限公司(下称ECO公司)交流,由云南解化和ECO公司合作实施“N2O减排CDM项目”,即由ECO公司提供N2O分解装置建设的全部资金和分解技术,其设计、提供的N2O减排装置在安装投入生产线后,不会对现有硝酸生产装置产生影响,同时减排的N2O量由ECO公司进行市场营销。

       N2O减排装置流程

       通过对目前国际上通用的N2O减排装置流程的比较及结合云南解化硝酸装置的实际情况,经和ECO公司洽谈后,决定采用二级处理法(又称高温选择性催化还原法),即N2O减排装置安装在氧化炉内紧接铂网下面。该流程的主要特点是无须新增任何设备,只是利用氧化炉内氨燃烧产生的热即可以实施氧化亚氮的减排。该方案得到了相关合作方的认可。

N2O减排装置运作条件

1N2O减排装置每天24 h运行,氨氧化催化剂使用2000 h后需停车更换。  (2N2O减排装置能灵活应对生产负荷的波动。(3)硝酸装置现用DCS控制系统、N2O减排装置的控制能引入该控制系统。(4)安装N2O减排装置后,双加压硝酸装置新增压力降<0.025 MPa,全加压硝酸装置新增压力降<0.035 MPa。(5N2O的减排率:双加压>85%,全加压>80%

       N2O减排装置在解化硝酸装置中的运行

       云南解化CDM项目严格按照经联合国批准的基准线方法学AM0034 (修订版)“硝酸厂氨燃烧炉内氧化亚氮催化分解”的要求,严格遵守每项规程。2007315N2O减排装置同时在2套硝酸装置中投入运行。硝酸通过在硝酸装置氧化炉中的铂催化剂上进行氨氧化而产生,氧化亚氮即是硝酸生产过程中产生的副产品,由于氧化亚氮本身没有任何经济价值,排放也没有毒性,因此,都随生产硝酸的尾气直接排入大气。

    硝酸生产中更新一次铂网运行的时间称为一个生产周期(云南解化硝酸生产周期为2000 h),随着运行时间的推移,铂网衰变裂解,导致生产效率下降,生成更多的副产品。通过连续监测项目实施减排前的一个完整的生产周期,伴随硝酸生产厂氧化亚氮的浓度和气体体积流量,确定基准线。

N2O减排装置应用效果

       双加压硝酸装置以272 t/d 100%硝酸,全年运行330 dN2O减排装置对 N2O的削减率>85%进行计算,氧化亚氮增温效应是二氧化碳的315倍,则N2O的削减量为:(272×330)×2.2÷315×85%=533 t/a2.2为换算系数,ECO公司提供)。 

        全加压硝酸装置以210 t/d 100%硝酸,全年运行330 dN2O减排装置 N2O的削减率>80%进行计算,氮氧化合物的增温效应是二氧化碳的315倍,则N2O的削减量为:(210×330)×3.1÷310×90%=624 t/a3.1为换算系数,ECO公司提供)。 

       CDM项目能给公司带来可观的收益,根据初步测算,云南解化2套硝酸装置若能如期安装减排催化剂,每年新增利润约2000万元。但其中也存在较大的风险,如双加压硝酸因不可抗拒的因素,机组汽轮机损坏,导致即将进入减排期的工作暂停;全加压硝酸因减排催化剂产生的阻力降过大导致工作进程受阻。此外,CDM项目还必须履行国内、国际两套程序,审批程序复杂。整体来看,CDM项目对于企业来说的确是好事,但需要很多人投入较多的时间,进行认真、细致、耐心的工作。

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