兖矿鲁南化肥厂于1987年引进美国德士古水煤浆加压气化技术,建成我国第1套水煤浆加压气化装置。该装置运行以来,经过消化、吸收和创新,于2000年新建的第3台气化炉完全立足于国内,国产化率达到100%。工艺烧嘴是水煤浆煤气化技术的核心设备, 装置的大部分技术、经济指标都与工艺烧嘴有关,其性能的好坏、使用寿命的长短直接影响到整个装置的运行质量。
工艺烧嘴存在的问题
烧嘴属于周期性易损件,烧嘴到使用后期会出现煤浆喷头磨损大、雾化效果差等问题,从而导致气化反应工况变差、碳转化率降低、渣中含碳量升高;烧嘴磨损后还会引起煤浆偏流、冲刷气化炉耐火砖,加剧磨蚀而且不均匀,使得耐火砖寿命降低,直接导致经济效益降低;最终需要停车更换,而每次更换烧嘴的停开车过程中会造成一定量煤浆及其他原材料、物料的损失。因此,延长烧嘴使用寿命是提高气化炉运行周期、增加效益的有效途径之一。实际上影响烧嘴使用寿命的主要部件是煤浆喷头和一次氧喷头的运行周期。
工艺烧嘴的改造措施
(1)和山东大学陶瓷研究室共同开发、研制了特殊的耐高温、耐冲刷的复合型陶瓷内套,镶嵌在烧嘴的头部。
(2)根据实际生产数据,自行设计、更新图纸。
(3)和青岛科技大学合作研发外氧喷头端面的强化处理工艺,研发了激光改性喷涂技术,改善一次氧喷头端面大面积龟裂的现象。
(4)改变了原始工件焊缝的结构布置,把不易实施焊接的陶瓷内衬镶嵌到重要部位,使其喷头、耐磨材料达到耐温、耐蚀、耐冲刷,提高烧嘴的使用寿命。
(5)购置了先进的数控机床,采取数字控制加工,使其各部位加工精度更高。
(6)选择合适的焊接材料,购置触摸式数字化焊机,采用先进的触摸式TIG焊接技术和焊接工艺,保证焊接质量最佳。
(7)严格控制焊后机械加工精度,即数控车床的编程和操作加工。
(8)严格焊后的热处理,这关系到焊接应力的消除,尺寸、形状误差的控制,以及烧嘴机械性能的保证,如强度、硬度、耐高温、耐冲刷、耐磨损性能。
(9)在新型烧嘴使用期间,加强机、电、化、仪各专业的综合管理,尽量减少气化炉的停车次数,减少对新型烧嘴的影响和冲击,做好烧嘴备件管理,做到随时可以更换烧嘴,减少对生产的影响。
改造后的工艺烧嘴运行情况
工艺烧嘴通过以上改造,取得了较好的效果。原烧嘴运行时间一般为80~90 d,且运行到后期烧嘴雾化不好,严重影响气化炉的稳定运行,比氧耗高(生产
(1)第1台新型烧嘴运行状况
首台烧嘴于
首台烧嘴至
(2)第2台新型烧嘴运行状况
第2台新型工艺烧嘴于2007年5月制作完成,