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中空纤维膜分离氢回收装置在济南化肥厂的应用

[日期:2010-04-13] 来源:济南盛源化肥公司   作者:张志翠 周荷珍 [字体: ]

济南盛源化肥有限责任公司通过实地考察,并结合合成氨系统的具体情况,20095月采用天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司膜分离技术,新上1套中空纤维膜分离装置——氢回收装置,用于回收、提纯合成氨吹出气中的氢气,使其重返合成系统,增产合成氨,降低能耗。

膜分离就是利用膜两侧气体的分压差为推动力,通过溶解—渗透—扩散—解吸等步骤,利用中空纤维膜对各种气体的选择透过性不同,达到分离目的。如氢气在膜表面的渗透速率是甲烷、氮气及氩气的几十倍,氢气进入每根中空纤维管、汇集后从膜分离器上口排出,非渗透气的尾气从膜分离器下口排出。

       吹出气经过调节阀减压至811 MPa后进入洗氨塔,与高压水泵打进的软水在填料层中逆流接触,气相中的氨被水吸收后变成氨水,由塔底排出;脱氨后的气体由塔顶排出后进入气液分离器,使水洗过程中产生的雾沫夹带得到分离;水洗的目的主要是净化吹出气,除掉气体中的氨,水洗后气体的氨含量应低于200×10-6;洗氨塔吸收过程是个放热物理化学过程,因此,塔底氨水温度较高,约60

       塔顶排出来的气体通常在25 左右,由于水洗过程气液两相平衡,使得塔顶出来的原料气中水含量处于饱和状态,在气液分离以后的管路及膜分离器中遇冷降温会出现水雾,进入膜分离器后会造成膜分离性能下降。因此,气液分离器排出来的气体必须经过加热处理。加热器为1套管式换热器,热源为0.5 MPa过热蒸汽。原料气在换热器中被加热到3545 ,此时原料气中的水分远离露点,防止原料气进入膜分离器后产生水雾,影响分离效果。

       经过水洗、加热后的原料气送入膜分离器中进行分离,分离器组由3根中空纤维膜分离器组成,采用串联形式连接。每根分离器均可用阀门切断或接通,根据不同的处理量改变回收氢气的纯度和回收率。

       原料气进入膜分离器后,中空纤维膜对氢气有较高的选择性,使中空纤维膜内侧形成富氢区气流(称为渗透气),外侧形成了惰性气流(称为尾气)。渗透气回压缩三段重返合成系统,尾气供锅炉燃烧。原料气压力为811 MPa,渗透气压力为0.8 MPa。原料气与渗透气之间的压差保持在11 MPa以下。

20095月大修开车,膜分离装置投入运行。通过6个月的试运行,装置达到了预期的效果:入膜满负荷气量达1500 m3/h以上;入膜氨浓度未检出;一级膜渗透气氢浓度88%95%,二级膜渗透气氢浓度达98%以上,三级膜渗透气氢浓度达99%以上;尾气中氢含量5.0%以下,CH4含量60%以上;氢回收率达90%以上。

由于受生产负荷的影响,近几个月氢回收装置未调至满负荷运行,根据生产负荷的变化,一般开用2根膜分离器串联生产,由尾气阀控制入膜气量,双膜串联生产时入膜气量为700900 m3/h,渗透气氢含量在97%以上,氢回收率90%以上,能够满足当前生产的需要。

       根据当前生产负荷,入膜气量按900 m3/h、渗透气量500 m3/h、渗透气氢含量95%计算,则可回收氢气475 m3/h,相当于每天多产氨5.5 t;回收氨水0.6 m3/h, 平均浓度6%,则折氨为0.8 t/d;系统压力由26.5 MPa降至24.5 MPa,吨氨节电20 kW·h,电价按0.5/ kW·h计算,1台高压水泵电耗为3.2 kW·h;蒸汽耗按1 t/d150/t计算;日产合成氨按最小负荷100 t,价格2000/t计算,则在不多消耗煤的情况下,该装置每天至少可创经济效益1.3万元。膜分离装置总投资约80万元,2个月即可收回成本。该装置自动化程度高,操作简便,不增加操作人员,是一项投资少、见效快、收益大的项目。

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