河南煤业化工集团龙宇煤化工有限公司的50万t/a甲醇项目采用壳牌干煤粉气流床加压气化工艺,合成气冷却器采用水冷壁结构,无耐火砖衬里,维护量较少,可使气化反应在1400~
排渣通过排渣程序进行:渣收集罐和渣排放罐联通,收渣30 min后隔离;渣排放罐泄压,第一阶段向火炬泄压,压力由3.9 MPa降至0.25 MPa,第二阶段向湿洗系统的气液分离器泄压,泄压至常压后,渣排放罐向渣脱水槽排渣,排出的渣通过捞渣机和长、短皮带输送至渣场;排渣结束后,渣排放罐冲水,待液位高报后用高压氮气加压,压力条件满足后,再与渣收集罐联通,完成1个循环。
尽管排渣是按排渣程序进行,但排渣系统在泄压时存在如下一些问题。
(1)第一阶段泄压期间,由于压力在短时间内从3.9 MPa泄至0.25 MPa,高压气体经1个调节阀、1个开关阀和孔板降压节流后直接排放至火炬管线,因渣排放罐内主要是渣水混合物,仅含有少量气体,在泄压时会带出部分渣水,渣水随气体进入火炬管线,渣排放罐约1 h排渣1次,经过多次排渣泄压累积,就有大量的水带入火炬管线,造成火炬管线带水严重,极易在使用火炬管线时导致水击。为此,将火炬导淋加粗,但仍没有从根本上解决火炬带水问题,一直影响着公司的安全生产。
(2)第二阶段向气液分离器泄压期间,压力从0.25 MPa泄至常压,由于压力调节阀阀体上带有较细的变径,将DN
针对上述问题,2009年5月系统大修期间,我们经过认真分析、计算后,对渣系统泄压管道进行了全面改造。
(1)针对火炬带水问题,在火炬泄压阀后,增加1个同管径的支管,用来连接DN
为避免气液分离器故障时影响正常生产,在泄压阀后和气液分离器后分别安装1个插板阀,以便在火炬泄压和分离器泄压之间进行切换。
(2)对于第二阶段泄压时间过长问题,拆除泄压管线上的压力调节阀,用同等管径DN
(3)对排渣系统的顺控程序进行相应的变更,使之与现场改造相适应。
经过以上改造后,开车结果表明,改造完全成功,不但能完全满足生产要求,还彻底解决了火炬带水问题,消除了影响安全生产的重大隐患,为系统长周期、稳定运行提供了保障。