兖矿国宏化工有限责任公司以高硫煤制甲醇,硫回收采用三级克劳斯工艺。经过废热锅炉及硫磺冷凝器的过程气在进入每一级克劳斯反应器之前均采用蒸汽预热方式将工艺气预热到硫磺的露点温度以上。第一、二、三过程气加热器均为卧式、单管程、固定管板式换热器,设计参数相同,换热面积不同,管板材质为16Mn,换热管材质为20#,换热管与管板采用焊接方式连接。管程走工艺气,主要成分是水蒸气、二氧化硫、硫化氢、氮气、二氧化碳等,壳程走5.5 MPa水蒸气。
硫回收装置开工运行一段时间后,发现3台过程气加热器预热效果下降,初步判断由内漏引起,立即停工检修。由于是紧急停车,氮气置换合格后,在没有对硫回收系统钝化的情况下就将3台换热器的管箱拆除,拆除后不久发现筒体两侧产生大量白色气体,开始以为是换热器壳层残存的蒸汽泄漏,后来发现是一种有刺激性气味的气体,初步判断该气体为二氧化硫,是由于换热器内部存在的硫化亚铁在空气中发生自燃引起的。立即对裸露在空气中的管板及换热管束通氮气保护,并加少量空气让过程气加热器内残存的硫化亚铁缓慢氧化,整个过程大约持续4 h。待氧化亚铁缓慢氧化后,发现有一层2~
在克劳斯硫回收系统中,工艺气体中含有硫化氢及反应生成的大量水蒸气。过程气加热器工艺气入口温度为
由于过程气加热器所处的环境腐蚀性较强,更换1台同样的换热器是不能保证装置长久运行需要的。为解决此问题,经综合考虑,对3台换热器进行如下改造:
将3台过程气加热器移除,直接用大口径管道连接工艺气进、出口,管道直径比换热器筒体直径稍大,管道壁比设备连接管道厚
通过以上改造,硫回收装置已连续运行2个月。改造后的自制换热器换热效果能满足工艺要求,没有出现内漏。对改造后的过程气加热器进行监控运行,采集运行数据后对其继续优化,使其更能适应此腐蚀环境,保证硫回收装置的长周期、安全运行。