兖矿鲁南化肥厂原料及动力结构调整项目之一的
汽轮机轴封汽管线堵塞
2008年7月系统运行时,工艺人员多次发现汽轮机轴封汽排放口不冒汽或是喷水,同时真空迅速上升,严重威胁汽轮机的安全、稳定运行。对现场轴封汽管路进行排查,发现轴封汽管路排出大量积水,而旁通管路完全堵塞。
分析其原因为:(1)1.3 MPa蒸汽从空压厂房进入到汽轮机之间近
2008年8月,
汽轮机真空波动大
汽轮机组在最初运行的几个月内,真空保持平稳,但在2008年下半年经过几次系统停车检修后,真空开始以锯齿状进行波动,波动幅度约8 kPa(即在不到1 min的时间内,真空从-72 kPa下降到-80 kPa),间隔时间约2.5 h。2009年6月进入夏天以后,随着空气温度、循环水温度的升高,真空升高明显,最高为-33 kPa(汽轮机真空报警值为-50 kPa,联锁值为-30 kPa),且波动加剧,波幅达到15 kPa,间隔时间也越来越短(最短约1 h)。到后期为了维持机组安全运行,我们被迫启动抽汽器,维持真空。
2008年底我们与杭汽多次进行沟通、交流,同时通过现场管道配置发现,一级抽汽器疏水管“U”型弯现场安装高度接近
为了彻底排查真空波动原因,我们统计了汽轮机的排汽温度和真空指示的一些数据。通过对比发现两者不统一,于是我们把问题的疑点放在了排汽温度和真空指示两个方面。首先我们通过红外线测温仪测量机组排汽缸、凝结水温度,其结果与机组排汽温度相符,由此排除了排汽温度的疑点。针对真空的疑点,通过现场观察发现真空就地压力表和控制室显示同样出现波动,且真空就地压力表和控制室显示的引压管为同一条管线,都是从汽轮机本体引出后,经过1个约
2009年11月初,我们借机组停车机会,对真空引压管进行了重新布置,去掉了“U”型弯。改造后,机组运行中再也没有出现真空波动的问题,并且随着机组的运行,真空还出现了逐渐下降的趋势。
汽轮机真空高
汽轮机投入运行前期,机组真空能够维持在-84 kPa以下,但是进入2009年夏季后,真空整体出现缓慢上升的趋势(已排除真空波动的影响),只能维持在-50~-60 kPa,到后期甚至出现主蒸汽压力一旦低于3.6 MPa机组转速就下降的现象,严重影响机组的安全运行,系统被迫降低负荷维持运行。
为了排查凝汽器汽侧是否漏气,我们用透明胶将汽侧所有的法兰口封死,并对排汽安全阀进行补水液封,但是效果不明显。2009年2月,在杭汽人员的指导下,我们对凝汽器汽侧作气密性试验,未发现漏点。入夏后,机组真空仍然缓慢上升。2009年11月,我们再次对凝汽器作气密性试验,仍然未发现漏点。由此排除了凝汽器汽侧漏气对真空高的影响。
汽轮机配套水系统为新上装置,在系统投运初期,出现过凝汽器水侧堵塞的情况,同时从凝汽器上回水温差小(<
凝汽器使用的循环水设计温度≤
2009年夏季真空高的时候,为了维持机组运行,我们被迫投用主抽汽器、启动抽汽器,但真空只能勉强维持在-50~-60 kPa之间。为此,我们首先怀疑抽汽器主蒸汽压力低,但当主蒸汽提压后,抽汽效果并没有得到改观。2009年11月,我们对抽汽器喷嘴、过滤器进行全面拆检,发现5个喷嘴和过滤器都有不同程度的结垢和堵塞,有的甚至已经堵塞住半个喷嘴孔。对抽汽器喷嘴、过滤器进行清理后,机组再次开车,真空很快达到了开车要求,并出现逐步下降的趋势。
汽轮机主蒸汽流道结垢堵塞
2009年7月下旬,汽轮机出现机组转速持续低于5547 r/min额定转速,系统负荷加不上来的现象,真空虽然有些波动,但还能维持在-50~-60 kPa之间。到了10月份,随着外界温度的降低,真空逐渐好转的时候(维持在-70~-80 kPa之间),蒸汽量还是吃不进来。通过对比调节汽阀开度和二次油压显示,实际主蒸汽进汽量远低于设计值,最明显的是调节汽阀全开,蒸汽流量只能维持约115 t/h,远低于设计值(135.9 t/h)和运行初期的蒸汽量。此时只能够通过提高主蒸汽压力或者降低系统负荷来维持机组运行。
我们首先排查了调节汽阀未全开的可能性,通过现场二次油压以及调节汽阀指针的显示,对比控制室调节汽阀开度显示,确定三者能够统一,从而排除了调节汽阀未全开的可能性。
对比分析了这1年来汽轮机轮室压力的记录数据,发现汽轮机轮室压力由试车初期的1.6 MPa上升到机组正常负荷时的2.2 MPa,甚至3.5 MPa,远高于设计值(2.78 MPa),并且随着进入机组蒸汽量的减少,汽轮机轮室压力有逐步上升的趋势。由此可见,主蒸汽流道已经出现结垢现象。
通过对汽轮机凝结水取样分析发现,SiO2含量约38.6 μg/L,远高于国家标准(≤20 μg/L)。对比分析锅炉蒸汽SiO2含量,发现凝结水中SiO2含量远低于蒸汽SiO2含量,这表明有硅酸盐析出现象。因此可以判定,汽轮机主蒸汽流道已经出现结垢。
2009年11月,在杭汽厂家的指导下,我们对