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迁化3W-2BA2尿素液氨泵的改造

[日期:2010-06-25] 来源:河北迁化  作者:王艳民 [字体: ]

河北迁安化肥股份有限公司是19727月投产的中型氮肥厂,设计生产合成氨6t/a、尿素11t/a。安装上海大隆机械厂3W-2BA2高压液氨泵3台,两开一备。该泵为卧式三柱塞式,柱塞共3根,直径85 mm,行程240 mm,往返105/min,泵入口压力1.7 MPa,出口压力20 MPa,出口排液量24 m3/h;配用JS128-6型电机(电压380 V,功率215 kW)2L2115型减速机(速比9.33)。

随着生产形势的好转,公司对系统进行了多次改造,生产能力不断提高。2004年初,公司制定了12t/a合成氨、20t/a尿素的生产目标,尿素合成塔需要液氨量52 m3/h。但3W-2BA2液氨泵的排液量只有24 m3/h2台泵的排液量也只能达到48 m3/h,显然不能满足生产需求。另外,该泵还存在着出口压套的定位销易断造成压套转向、活门腔内超压的隐患。近年来,在开车过程中曾多次出现定位销被扭断的情况,并有2次造成活门腔内严重超压,上盲板和前盲板的紧固螺栓被拉断,盲板飞出。2次事故给企业造成数十万元的经济损失。公司本着降耗节能,提高经济效益为宗旨,于20055月和200910月先后2次对该泵进行了改造。

       经过分析计算,提高泵能力就是增加泵小时排液量,最有效的办法就是提高泵速,增加柱塞往返次数。如果将2L2115减速机的高速轴和中速齿圈进行更换,使高速轴齿数由27齿增加到29齿,中速齿圈的齿数由72齿减少到70齿,模数、旋向角及其他零部件均不变动,就能满足生产使用。

       改造时泵速由105 r/min提高到116 r/min,活塞往返次数由105 r/min提高到116 r/min,泵排液量由24 m3/h增加到26.5 m3/h。改造投入生产后,经过计量计算,泵出口打液量达到26.4 m3/h,基本上达到了预期值并满足了生产需要,而电机的小时耗电量没有明显增加。改造后液氨泵多送出液氨40000 m3/a,单此项改造就为公司年创效益80多万元。

在对泵出口压套的改造中,采用了合肥建业技术开发中心的专利技术,对泵出、入口集合器进行改造。

       1)改变原来压套与上盖的分体式结构,将出口活门压套与上压盖做成一体,将压套两次定位改为上盲板一点定位,既有利于保障检修质量,又有效地减少了不安全隐患。

      2)该泵原集合器进液口为单缸单入式,并需要焊接1个入口箱。现集合器材料改为整体锻件,进液口改为侧面一入式,既减少了因焊接对集合器的破坏性应力,又增加了集合器的整体强度。

      3)改造后的集合器加大了活门腔的直径,由原来的Φ110 mm增加到了Φ120 mm,既保证了各缸入口进液量,又增加了活门的检修空间,方便对活门腔内的检查。但同时也带来不利因素:因为活门腔直径的加大,在活门腔内压强不变的情况下,出口盲板的受力增加。通过计算:改造后,泵上盲板受力21558.4 N,比改造前增加约19.0%。所以,该集合器在设计时也充分考虑到了这点,将活门腔体加厚,并将上盲板与前盲板的紧固螺栓设计为M30×2型。采用细牙型螺栓,可增强螺纹强度,克服螺栓拉力增加的问题。

      4)改造前,泵上盲板的紧固螺栓为H15-67标准型拧入式螺栓M30×3。在多年的生产运行中,曾多次出现过因螺栓受力大造成螺纹被破坏而螺栓被拔出,甚至螺栓被拉断的事故。为此,公司特别制定了如下防范规定:制作螺栓时,要求将拧入泵体内的螺栓的光杆部分的长度由标准20 mm缩短到10 mm,靠增加螺纹的有效长度来减小泵体内有效螺纹的单圈螺纹的受力,增强螺栓拧入泵体部分的螺纹的整体抗拉强度;根据螺栓发生断裂的周期,在螺栓断裂极限期内,停泵检修,将即将到期的旧螺栓更换掉,以保证在用螺栓的有效强度;泵改造后,将上盲板的紧固螺栓由M30增加到M33,以增强螺栓的抗拉强度,更好地克服因活门腔面积增大而造成的螺栓受力加大问题;在检修中要用公斤扳手拧紧盲板螺母,并要达到技术要求的均匀拧紧力。

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