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兖矿国宏低温甲醇洗溶液消耗高的原因及改造

[日期:2010-07-30] 来源:兖矿国宏化工  作者:张成祥 王群 [字体: ]

    兖矿国宏化工有限责任公司50t/a甲醇项目以高硫煤为原料,经德士古气化制得原料气,采用中温部分变换及低温甲醇洗工艺脱硫、脱碳。其中低温甲醇洗装置由德国鲁奇公司承担基础设计,中国五环化学工程公司承担详细设计,设计处理气量为218000 3/h

       低温甲醇洗装置的主要消耗为蒸汽、甲醇、低压氮气。由于物沫夹带及废水夹带等因素,装置不可避免地要消耗甲醇。该装置设计吨甲醇消耗为1.6 kg,公司考核车间指标为2.0 kg。但在20097月系统再次开车之后,79月甲醇产量100714 t,补液量316 t,吨甲醇消耗甲醇3.14  kg,明显超出设计值和公司考核指标。

       为了弄清甲醇溶液损耗高的原因,我们从以下方面做了调查、分析:对硫回收进工段酸气分离器液位调查发现,酸气分离器含有大量甲醇,每天排放甲醇约1 t左右;对甲醇水分离塔底部废水的分析发现,废水中甲醇平均浓度为0.62%,设计浓度为小于0.5%;在对净化气分离器液位检查中,未发现液位及甲醇排放;对尾气洗涤塔甲醇浓度分析为0.6%,与废水浓度相差不大;含氨甲醇排放记录中,1周约2 t,属正常;现场查看,系统无跑、冒、滴、漏。

       通过以上调查、分析后认为,热再生塔酸气夹带和废水排放是造成甲醇损耗的主要原因。采取的改造措施如下。

      1)酸气温度的降低有利于降低甲醇夹带,减少甲醇损耗。在10月份系统中修时,我们对酸气冷却器进行了清洗,大幅度提高了冷却器的冷却效果,使酸气的最低温度由清洗前的10 降至-30 。系统运行后,硫回收入工段的酸气分离器分离的甲醇明显减少,硫回收装置的酸气分离器排放甲醇的次数由酸气分离器清洗前的11次减少为21次。

  2)适当提高甲醇水分离塔的操作温度有利于重组分(水)的富集,降低废水中的甲醇含量,达到降低甲醇损耗的目的。因此,在水分离塔底部废水排放时,我们将其塔底部温度提高到139 后,废水中的甲醇浓度从0.62%降至0.28%,大大减少了废水中的甲醇夹带损耗。

       通过以上整改,200911月系统开车,装置甲醇消耗大大降低,200911月—20101月装置甲醇产量119478 t,补液量176 t,吨甲醇消耗甲醇1.47 kg,达到了装置设计消耗值(≤1.6 kg)。对比200979月,采取措施后的3个月累计减少补液量140 t,节省补液成本35万元,取得了巨大的经济效益。

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