兖矿国宏化工有限责任公司50万t/a甲醇项目低温甲醇洗装置由德国鲁奇公司承担基础设计,中国五环化学工程公司承担详细设计,设计处理变换气量218000 m3/h。该项目中的主贫液泵(CO2吸收塔给料泵)为低温甲醇洗中的主要设备,其使用周期的长短及稳定性决定了整个系统的运行周期及稳定性。
我公司主贫液泵机械密封选用的是美国Flowserve公司生产的平衡型集装式串联双端面(型号: QBW
主贫液泵机械密封在使用初期,总是出现机械密封泄漏的情况,平均每2个月就需要对机械密封进行1次更换,严重影响了公司整个系统的连续运转,增加了检修强度和检修费用。为彻底解决机械密封泄漏问题,
在具体的检修、拆检过程中,机械密封本体没有问题,动、静环密封面也只有正常磨损痕迹,但是机械密封的密封圈磨损痕迹过大。通过查找资料及与厂家技术人员交流,判定机械密封泄漏问题应该是出在机械密封的密封圈上。对此,我们对机械密封进行了改造。
(1)选用适当的动环密封圈。选择时注意动环密封圈并不是越紧越好,动环密封圈过紧有害无益:一是加剧密封圈与轴套间的磨损,过早泄漏;二是增大了动环轴向调整、移动的阻力,在工况变化频繁时无法适时进行调整;三是弹簧过度疲劳易损坏;四是使动环密封圈变形,影响密封效果。
(2)选用适当的静环密封圈。静环密封圈基本处于静止状态,相对较紧密封效果会好些,但过紧也是有害的:一是引起静环密封因过度变形,影响密封效果;二是静环材质选用碳化硅材质,较脆,过度受力极易引起碎裂。
(3)为了避免机械密封密封圈(“O”型圈)的损伤,我们在密封圈滑过的所有台肩部位加工出2×30°倒角,所有尖角倒圆并修光滑,在键槽或沉孔处倒掉所有棱角,有密封圈滑移的直径处金属表面粗糙度Ra<0.8 μm,静密封圈处的金属表面粗糙度Ra<3.2 μm。
(4)在静环密封圈安装过程中,将密封圈表面涂润滑剂后套到静环上,再将静环放平,用手压入压盖,对准压盖上的防转销,注意密封圈内外圆上倒角方向以有利于安装。端面平垫软布,用压力机将静环缓慢压入压盖,端面加力必须均匀,并测量尺寸是否符合要求且一致。
通过以上改造,主贫液泵机械密封一直使用至今,历经4次开停车,并没有出现机械密封泄漏问题,证明本次改造是成功的。