陕化股份公司化肥厂二期扩建13万t/a尿素装置采用斯那姆氨汽提工艺,2000年4月份开车,生产很快稳定,产量不断提高,最高产量可达500 t/d,但是系统腐蚀逐年增加。2003年在460 t/d时,腐蚀明显增大。在2008年成品Ni最高达到0.6×10-6,而冬季产量在480 t/d以上或在400 t/d以下时,腐蚀反而会下降,Ni含量可以控制在0.3×10-6以内。
原因分析
我们对系统的Ni含量分段取样分析,结果在低压系统以前均在0.2×10-6以内,而成品粒子中Ni含量明显增加,而且粒子颜色明显变暗,可以认为系统的腐蚀主要在蒸发系统。在几次大检修中,对系统的各设备作了认真的检查、探伤和测厚。在高、中、低压设备均未发现明显腐蚀,而蒸发系统腐蚀较明显。一段蒸发加热器(E-114)、二段蒸发加热器(E-115)、二段蒸发分离器(V-108)腐蚀损坏严重,其中一段蒸发加热器(E-114)4年更换1台,二段蒸发加热器(E-115)1~1.5年更换1台。列管腐蚀变薄,花板焊缝腐蚀泄漏。二段蒸发加热器(E-115)一般在7个月时间就会产生泄漏,造成蒸发不稳定,尿素质量难以保证,生产被动。这与分析的结果完全相符,从而认为主要是蒸发系统的腐蚀。
据有关资料提供的信息,二段蒸发加热器主要是冲刷腐蚀,物料流速特别大。所以把解决E-115的腐蚀作为重点,要解决这个问题,必须降低物料速度。
E-115是升膜式加热器,影响尿液的速度有两个因素:气体和液体流通的横截面积,尿素的浓度。 当生产负荷达到一定时,尿液浓度小,蒸发出来的气体量相对大,气体移出的速度大,拉动尿液上升的速度也大;当尿液浓度大时,蒸发出来的气体量相对较少,气体上升的速度会变小,拉动液体上升的速度也会变小。生产负荷较低时,蒸发出来的气体量较少,气体速度也变小,形成升膜流动过程很短,尿液的速度也会很低。当生产负荷很高时,大于了E-115的热效率。虽然蒸出的气体应该很多,但是由于E-115的加热效率有限,使得气体不能在E-115中完全分离出来,形成不了升膜或者升膜过程很短,所以产生的速度也很小。而尿液在E-115中完全是依靠一段和二段位差推动流过E-115,尿液速度也很小。
通过以上分析,和系统腐蚀的情况相符合:产量在400 t/d以下低负荷和480 t/d以上高负荷时,系统的腐蚀明显变小;在460 t/d左右时,腐蚀明显变大。
处理方法
1.增大气体和液体的流通面积,更换设备。
2.改变物料组分。
在现有条件下,提高进入E-115的尿液浓度,即提高一段蒸发和预浓缩的效率。由于P-106泵的汽化,我们将一段真空度控制在40~44 kPa,在40 kPa以下时,P-106泵经常汽化,生产不能连续进行。一段蒸发温度(T9502)从
改造效果
开车后,预浓缩壳侧甲胺温度从
改变尿液组分完全可以控制尿液在二段蒸发加热器E-115中的速度,减缓对E-115的冲刷腐蚀,延长E-115的使用寿命,保证产品质量和稳定系统生产运行,而且热回收效果增强,尿素汽耗明显下降。