山西兰花煤化工有限责任公司18万t/a合成氨、30万t/a尿素于2004年8月投产,次年达产达效,尿素总体质量呈现上升趋势,公司严格按GB2440-2001相关标准进行检验,其中合格品率达100%和一等品率达92%,优等品率仅为30%左右,主要原因是尿素的内在水分均在0.5%左右,且经常有结块现象。
影响尿素内部质量的主要原因为:工艺操作指标不达标,造粒机床层控制温度应为99~108 ℃,实际操作温度为95 ℃,导致系统在运行过程中水分蒸发量降低,从而成品水分增加;冬天环境湿度增大,导致整个系统水分增加;系统在运行过程中,真空度降低也能导致系统水分增加;最终产品冷却器不能连续运行,成品包装温度偏高,特别是夏天成品温度高达65 ℃,导致包装后的尿素热量很难散发,极易造成尿素结块。
影响尿素外部质量主要原因为:主要有包装质量(折边,缝包针节等)、喷码、堆放和贮存质量,以上情况导致尿素散落、破损,不符合包装标准要求,导致尿素水解,肥效流失大,不仅经济受到损失,而且造成环保严重超标。
针对以上情况,该公司采取以下措施:
1.生产系统优化工艺管理,严控工艺指标,床层温度、真空度在指标内连续运行,保证水分达优等品指标(≤0.4%),提高优等品率;
2.销售系统严抓包装质量和堆放质量,保证每袋尿素均折边,确保缝包质量;
3.质检系统加强检查工作,同时做好尿素监督管理工作。