广西鹿寨化肥有限责任公司合成氨装置设计产液氨6万t/a,弛放气氨回收系统由氨吸收装置和蒸氨装置组成,主要用于回收氨合成系统放空气和液氨球罐弛放气中的氨,多年来运行一直比较正常。但因氨吸收塔原设计为两段吸收,下段用稀氨水循环吸收提浓后压往精馏塔精馏,上段用脱盐水一次性吸收,生成的稀氨水直接流入下段循环吸收提浓,由于生产负荷偏低、生产负荷波动大和合成塔的放空气不是连续稳定的,故进入吸收塔的气量及气氨量也不是稳定可调的,导致上段喷淋下来的稀氨水进入下段后,下段氨水循环吸收后氨水浓度无法满足蒸氨要求。目前实际生产操作中,上段软水吸收被迫取消,只有下段氨水循环吸收,随着吸收氨水浓度的提高,出吸收塔尾气的氨含量逐渐升高而超标,尾气带走气氨而造成氨损失。此外,因生产负荷低及波动大等原因,蒸氨系统无足够的氨水进行连续生产,开停车频繁,蒸氨系统因进料和回流液均无流量计,调节非常困难,生产波动大。塔顶冷凝器的冷却水水量不足,精馏塔的精馏效率不高,出塔废氨水浓度时有超标现象,且废氨水量大,又无足够大的容器进行贮存,加上废氨水的温度在60~
1.在现有软水泵的出口增加1个小阀门,与现有阀门并联使用,用量小或生产负荷低时用小阀门控制,用量大或生产负荷高时用原阀门控制。
2.通过尽可能关小泵出口阀的方法来控制软水泵的打液量,把软水量控制在
3.在塔顶冷凝器的冷却水进水管上增设1台管道泵,提高冷却水的流量,满足生产需要,现塔顶冷凝器出口液氨温度已降至了
4.优化氨蒸馏塔的操作。在目前生产负荷下,以保证蒸氨系统连续运行为控制点,适当调小蒸馏塔的进氨水量、蒸汽量和回流液量,适当提高蒸馏塔底温度,控制好塔底液位、塔内压力、塔底和塔顶温度,以保持蒸氨系统的连续运行。
5.利用位差把液氨回流液从液氨贮槽压至蒸馏塔,停止使用回流泵,以更好地调节回流液流量。
经过以上优化操作及改造,一段时间的运行证明,在两机以上生产时,两级氨吸收是基本可行的,出氨吸收塔的气体氨含量在0.5%左右,产生的氨水浓度达13%以上,完全可以满足蒸氨的要求。经过优化操作后,蒸氨系统开车率明显提高,出精馏塔的废氨水浓度达1%以下,氨回收率显著提高,相同负荷下,每月蒸氨产量比改造优化前增加约20 t,年产生经济效益50万元以上。
鉴于取得以上效果,决定今后采取以下改造思路:(1)增加1个约