阅读新闻

尿素水溶液全循法800 t/d优化改造

[日期:2011-01-30] 来源:安徽晋煤中能  作者:张永强 [字体: ]

    安徽晋煤中能化工股份有限公司1#尿素采用水溶液全循环法工艺,1996年建成投产,最初设计生产能力为6t/a1998年通过扩产改造,生产能力达到10t/a。为了适应合成氨增产的需要,200715停车对系统进行技术改造,121改造完成投入生产。本次改造的核定生产能力为800 t/d,但由于诸多因素影响,改造不彻底,“瓶颈”问题较多。

       1.氨冷BC均为2台小氨冷并联,管道布置较乱,气量在各氨冷中分布不确定,冷却效果差;新增加的1000 m3/h凉水塔冷却效果较差,进出水温差不到2 ,起不到应有的作用,致使夏季中压系统放空大,氨耗高。

       2.循环水系统分配不合理,没能做到分级供水,整个装置(包括脱碳、CO2压缩)虽然新增1000 m3/h循环冷却水,但循环水量仍然不足,存在20002500 m3/h的缺口。

       3.预分离气与一分气之间与二甲液混合接入处不同,一分气流程长,表现出一分气压力高,迫使预分离器出气阀开度较小,预分离效果差,过料不稳,气相有带液现象,进而造成一吸塔操作不稳定。

       4.闪蒸热利用段甲铵反应热回收率低,致使蒸发负荷、甲铵反应热负荷后移,表现为:①一吸外冷器能力不足,一吸塔吸收负荷重,吸收不稳定,回流氨加入量偏大,回流氨水加入困难;②一蒸热利用段换热面积偏小,阻力偏大,膨胀蒸汽热利用率偏低,蒸汽消耗偏高。

       5.热水循环系统局部管径偏细,影响一吸冷却器热量的移出。

       6.尿素产量在600 t/d左右时,不能再加负荷,否则中压放空量大,系统消耗高。

       7.蒸发系统局部管道偏细,阻力偏大,造成加负荷时真空度不易达标,产品质量不易控制。

       针对以上问题,采取了如下改造措施。

       1.循环水系统

1)核算1#合成氨循环水系统水量,从1#合成循环水系统引出5001000 m3/h1#脱碳、CO2压缩机及主厂房一楼各换热器使用,从而达到分级供水,使六楼氨冷凝器冷却水流速和流量得以保证,不仅提高了冷凝效果,而且减少了列管结垢的可能性。

2)查找尿素循环水凉水塔冷却效果较差的原因,趁冬季外界气温较低的时机,逐台维修尿素循环水凉水塔,更换部分破损的填料和喷头,使布水均匀,提高降温效果。

       2.氨冷凝系统

      1)新增1台Φ1500 mmF=672 m2的氨冷凝器,作为氨冷凝器B,将原来2台并联的氨冷器B取消,改造工艺管道,以简化流程,减小系统阻力(2)氨冷器C仍保持2台并联,通过调整配管,尽量使气氨冷凝量分配均匀。(3)氨冷器A需循环水960 m3/h,单独使用处理能力1000 m3/h的主厂房凉水塔降温,六楼闪蒸冷凝器和精洗器改用尿素循环水,降低主厂房凉水塔的冷却负荷。

       3.中压分解、吸收系统

      1)取消二甲液预热器,改变二甲液管道走向,减小系统阻力。(2)预分离气与一分气合并,与二甲液混合后直接送闪蒸热利用段,这种“双级前置式甲铵热利用”流程,充分发挥了降膜式闪蒸器的热利用效果,提高闪蒸热利用段甲铵反应热的利用效率。将蒸发负荷前移,不仅能够有效解决一分气阻力大的问题,还能够简化流程,节省蒸汽,节省技改投资。(3)新增1台Φ1400 mmF=560 m2的一吸外冷器,2台一吸外冷器串联使用,前一台外冷器循环脱盐水采用小水量、大温差,供溴化锂机组使用;后一台单独循环,确保一吸塔稳定运行。对相关工艺管道进行改配。(5)热水循环系统中用1台热水泵对应1台一吸冷却器。

       4.蒸发系统

1)改造二甲液流程,直接进入闪蒸热利用段。(2)利用系统内一级膨胀槽蒸汽加热一蒸热利用段的尿液,实现蒸汽热能的梯级利用,解决一级膨胀蒸汽超压问题。(3)拆除二表冷B,加大蒸发洗涤器进出口管管径,减小系统阻力。利用拆下的二甲液预热器改造为蒸发中间冷凝器,使中间冷凝器的换热面积由36 m2增加到110 m2,提高冷凝效率,确保真空度合格,产品质量达标。

       5.CO2压缩机系统 

1)在CO2压缩机一段进口管增加1台Φ1000 mm、换热面积220 m2CO2气体冷却器,用510 ℃的深冷水降温,以便降低吸入气体温度,大大提高机组的输气能力,减少功率消耗。(2)对压缩机各级冷却器进行逐台检查、清洗或更换,增大换热面积,同时清理各段汽缸夹套,提高整机输气量。(3)对原7台脱硫罐丝网进行逐台维修、更换,防止脱硫剂被气流带出而卡塞活门、气阀,提高整机运行时间。同时新增加1台Φ1800 mm×6860 mm脱硫罐,确保4台机组全部投运时入尿素合成塔的气体质量。

       该装置改造投运以来运行稳定,原先制约系统生产的因素得以消除,达到了优化改造的预期目标。

       1.系统压差较改造前降低0.03~0.05 MPa(六楼预分离器气相阀全开);中压吸收操作较为稳定,同样负荷下,一吸塔回流氨量较以前减少30%~50%,氨冷凝负荷大大降低。

       2.循环水凉水塔部分填料和喷头经维修和更换后,填料层布水均匀、一致,避免了沟流、柱流、偏流现象;降温效果良好,外界气温在35~38 时,尿素循环水上水温度28~29.5 ,主厂房循环水上水温度29~31 ,与上年相同气温条件下相比,水温分别下降34 78

       3.由于循环水水质的改善和凉水塔传热效果的改善,各台氨冷凝器上水、回水温差均有不同程度的提高,气氨冷凝效率有了很大提高;外界气温在35~37 ,在日产尿素650 t时,氨冷器出气温度约31 ,较上年同期下降68 。由于氨冷凝负荷的减轻,蒸发式氨冷器目前已经停运。

       4.由于氨回收效率的提高,吨尿素氨耗较改造前降低约5 kg;由于一级膨胀蒸汽的全部利用,一级、二级膨胀槽超压的现象已基本消除,吨尿素蒸汽耗较改造前降低100~150 kg

       5.CO2压缩机一段进口原料气冷却器投运后,原料气温度由40~43 降至25 左右,CO2压缩机输气量明显提高;由于CO2压缩机输气量提高和尿素产量的提高,吨尿素电耗平均下降约10 kW·h;原料气中微量PC液的分离、去除,减轻了对CO2压缩机各级汽缸、活门及管道的腐蚀。

       6.增产降耗效果明显。(1)改造前尿素最高产能600 t /d,改造后按装置满负荷运行800 t/d,吨尿素创效益100元计,则增加效益2万元;(2)改造后按吨尿素平均氨耗下降5 kg计算,日产尿素800 t时,节省氨量4000 kg/d,吨氨价格按2000元计,则节省费用8000/d;(3)改造后按吨尿素平均蒸汽耗下降100 kg计算,日产尿素800 t时,节省蒸汽量80 t/d,吨蒸汽成本按100元计,则节省蒸汽产生的费用为8000/d。总效益3.6万元/d,本次技改总投资为253万元,投资回收期70.3 d

通过部分新工艺的应用和局部工况的优化,消除装置运行中存在的“瓶颈”问题,达到了增产降耗的改造目的,避免了液氨的过剩,稳定了全厂的生产。
阅读:
录入:zdf

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款