安徽晋煤中能化工股份有限公司1#尿素采用水溶液全循环法工艺,1996年建成投产,最初设计生产能力为6万t/a,1998年通过扩产改造,生产能力达到10万t/a。为了适应合成氨增产的需要,
1.氨冷B、C均为2台小氨冷并联,管道布置较乱,气量在各氨冷中分布不确定,冷却效果差;新增加的
2.循环水系统分配不合理,没能做到分级供水,整个装置(包括脱碳、CO2压缩)虽然新增
3.预分离气与一分气之间与二甲液混合接入处不同,一分气流程长,表现出一分气压力高,迫使预分离器出气阀开度较小,预分离效果差,过料不稳,气相有带液现象,进而造成一吸塔操作不稳定。
4.闪蒸热利用段甲铵反应热回收率低,致使蒸发负荷、甲铵反应热负荷后移,表现为:①一吸外冷器能力不足,一吸塔吸收负荷重,吸收不稳定,回流氨加入量偏大,回流氨水加入困难;②一蒸热利用段换热面积偏小,阻力偏大,膨胀蒸汽热利用率偏低,蒸汽消耗偏高。
5.热水循环系统局部管径偏细,影响一吸冷却器热量的移出。
6.尿素产量在600 t/d左右时,不能再加负荷,否则中压放空量大,系统消耗高。
7.蒸发系统局部管道偏细,阻力偏大,造成加负荷时真空度不易达标,产品质量不易控制。
针对以上问题,采取了如下改造措施。
1.循环水系统
(1)核算1#合成氨循环水系统水量,从1#合成循环水系统引出500~1000 m3/h供1#脱碳、CO2压缩机及主厂房一楼各换热器使用,从而达到分级供水,使六楼氨冷凝器冷却水流速和流量得以保证,不仅提高了冷凝效果,而且减少了列管结垢的可能性。
(2)查找尿素循环水凉水塔冷却效果较差的原因,趁冬季外界气温较低的时机,逐台维修尿素循环水凉水塔,更换部分破损的填料和喷头,使布水均匀,提高降温效果。
2.氨冷凝系统
(1)新增1台Φ
3.中压分解、吸收系统
(1)取消二甲液预热器,改变二甲液管道走向,减小系统阻力。(2)预分离气与一分气合并,与二甲液混合后直接送闪蒸热利用段,这种“双级前置式甲铵热利用”流程,充分发挥了降膜式闪蒸器的热利用效果,提高闪蒸热利用段甲铵反应热的利用效率。将蒸发负荷前移,不仅能够有效解决一分气阻力大的问题,还能够简化流程,节省蒸汽,节省技改投资。(3)新增1台Φ
4.蒸发系统
(1)改造二甲液流程,直接进入闪蒸热利用段。(2)利用系统内一级膨胀槽蒸汽加热一蒸热利用段的尿液,实现蒸汽热能的梯级利用,解决一级膨胀蒸汽超压问题。(3)拆除二表冷B,加大蒸发洗涤器进出口管管径,减小系统阻力。利用拆下的二甲液预热器改造为蒸发中间冷凝器,使中间冷凝器的换热面积由
5.CO2压缩机系统
(1)在CO2压缩机一段进口管增加1台Φ
该装置改造投运以来运行稳定,原先制约系统生产的因素得以消除,达到了优化改造的预期目标。
1.系统压差较改造前降低0.03~0.05 MPa(六楼预分离器气相阀全开);中压吸收操作较为稳定,同样负荷下,一吸塔回流氨量较以前减少30%~50%,氨冷凝负荷大大降低。
2.循环水凉水塔部分填料和喷头经维修和更换后,填料层布水均匀、一致,避免了沟流、柱流、偏流现象;降温效果良好,外界气温在35~
3.由于循环水水质的改善和凉水塔传热效果的改善,各台氨冷凝器上水、回水温差均有不同程度的提高,气氨冷凝效率有了很大提高;外界气温在35~
4.由于氨回收效率的提高,吨尿素氨耗较改造前降低约
5.CO2压缩机一段进口原料气冷却器投运后,原料气温度由40~
6.增产降耗效果明显。(1)改造前尿素最高产能600 t /d,改造后按装置满负荷运行800 t/d,吨尿素创效益100元计,则增加效益2万元;(2)改造后按吨尿素平均氨耗下降