安徽淮化自二厂(新合成车间)、三厂(合成氨厂)建设以来,逐步形成了以老造气系统(一厂)为供应源的单源多用户煤气84#管网框架。鉴于一厂工艺消耗高、产能少、久亏不盈的状况,2009年初公司决定对一厂实施停产整顿。至此,运营了多年的老造气系统走进了永久停车的状态。与此同时,集团公司部分系统也受到影响,尤其是公用工程中依托老造气建设的煤气供气系统。伴随着老造气系统停产步伐的推进,公司对煤气供气系统作了相应的升级改造。
1.改造的理论基础
由德士古气化装置产生的水煤气经净化工序及降温处理后可控温在20~
2.改造的工艺基础
从工艺布局上讲,已有的84 #管网框架已经形成了稳定、合理、有效的布局,为升级改造提供了可行的基础,略加改造即可实现设计功能取得经济效益,从而可以避免重复投入。
从操作角度讲,以煤气化为主要生产内容的二厂、三厂基本上处于长期连续运行状态,即使是大修,也可合理安排二厂、三厂燃料气的稳定供应。从二厂、三厂分别引出水煤气经过处理后供入84#管网框架,形成双源多用户的新框架系统。在调度的统一指挥下可保持84#管网持续、稳定的供应,这在老造气系统停车后无疑为84#管网的稳定运营提供了可能。在某一厂(如二厂)全停时,可由另一厂(如三厂)经由84#管网送水煤气,从而可以保证燃料气的连续供应,可满足二厂及三厂预热烘炉的需求;在正常运行时,可由二厂、三厂联合或者单一供应水煤气,亦能保证84#管网的供应稳定,从而满足系统所有用户的需求;在两厂全停时,可启用液化气烘炉方案预热烘炉,也可先以此方案烘炉运行两厂中任何1台状况好的炉子,待产出合格水煤气后供应84#管网,以完成其他剩余炉子的预热。
总之,基于两厂的长周期运行和均是长周期用户的事实,可以将两厂产生的水煤气处理后供给84#管网,形成多源多用户的稳定框架,从而提高84#管网功能的稳定性和抗波动性,有利于配合生产实现既定的工业目标。
根据以上方案实施改造:分别从各厂净化工序接管引出处理后的水煤气,经减压控制、再冷凝和水气分离后达到工艺要求(1.5~2.0 MPa,20~