甘肃刘化(集团)有限责任公司热电分厂现有5台循环流化床锅炉,其中1#、2#、3#、5#锅炉各有1台鼓风机、1台引风机;4#锅炉有1台一次风机、1台二次风机、1台循环风机和1台引风机。12台风机均为6 kV异步电动机拖动,所有风机电动机均为不可调速控制,锅炉风量均通过阀门开度来进行控制、调节,风机始终处于额定转速下满负荷运行。这种运行方式使锅炉鼓风、引风的控制、调节很不方便,造成电能损失和电动机的输出功率效率降低,不利于企业的节能降耗。为了改变这种状况,我公司决定在风机上采用交流变频调速装置。
交流变频调速是20世纪80年代迅速发展起来的一种新型电力传动调速技术。交流变频器具有很多优点:(1)调速范围广,变频器频率变化范围为0.05~320 Hz,通常调速比可达1∶10、1∶20,如果采用专用电动机,调速比高达1∶133,高速时可保持恒功率运行;(2)由于大功率晶体管的出现,使变频器的容量已经向高压单机大容量化发展;(3)变频器为静止装置,采用固体集成元件,结点少,耐冲击,耐振动,运行可靠、维修费用低;(4)采用变频调速,电动机的转差率变化小,从高速到低速都能保持低转差率运行,电机损耗小,效率高,变频器的变换效率通常在95%以上;(5)对于拖动风机、水泵之类低减转矩负载的电动机,采用变频器供电,可以按负荷(风量或流量)的大小自动调节频率和转速,达到经济运行,避免了靠调节风门或阀门所造成的极大浪费,节电效果好;(6)由变频器向1台或若干台电动机供电,可同时精确地调节电机转速,闭环控制时频率精度可以达到±0.1%,如果与计算机联机配套,实现程序控制,大大提高调节精度,减轻操作人员的劳动强度。
如果由阀门开关调节改为变频调速调节,电机运行电流每降
依据以上分析及我公司热电厂锅炉鼓风机、引风机的实际运行情况及风量控制要求,选择交流变频器技术,对热电厂12台风机电机进行变频调速改造,达到了工艺风量控制要求,产生很好的节电效益。