河南煤业化工集团开封永大化工有限公司原脱碳装置为浓氨水吸收法,该方法的主要优点是可以回收原料气中的CO2,同时副产碳酸氢铵作为农用肥料,缺点是必须消耗大量的液氨,导致生产系统商品液氨较少。近几年来,由于碳酸氢铵市场萎缩,价格严重下滑,为调整产品结构,增加液氨产量,我公司于2008年9月份投产了1套设计能力
我公司变压吸附脱碳装置由四川天一科技股份有限公司设计,采用
1.部分程控阀阀门动作慢
生产运行中来自空压机的仪表空气经过Φ
2.逆放前期(D1)气体回收影响脱硫系统运行
由于逆放前期气体中的有效成分H2、CO、N2含量较多,所以设计时将逆放阶段分为前期和后期两个阶段,并将逆放前期的气进行回收。但由于压力较低(0.1 MPa左右),我们将逆放前期的气回收到了脱硫岗位的罗茨鼓风机进口。试运行一段时间后,发现罗茨鼓风机因进口压力在逆放前期气体回收时压力波动较大(罗茨鼓风机进口压力仅0.003~0.005 MPa),罗茨鼓风机负荷加重,运行声音不正常,电流剧烈波动,影响罗茨鼓风机的安全运行。对此我们将逆放气回收罗茨鼓风机移至半水煤气柜出口,经煤冷塔和气水分离器等设备缓冲后再进入罗茨鼓风机。改造后在逆放气正常回收的情况下,罗茨鼓风机运行平稳,再未出现异常响声和电流大幅波动等不正常情况。
3.程控阀程序控制故障
在2010年8月系统运行正常时,吸附塔D塔109 D阀突然出现开关不正常,不受DCS系统的控制。经仪表检修人员检查调整后仍未解除故障,且运行一段时间后D塔所有阀门全部出现不正常。仪表检查没问题,操作人员切掉D塔,将系统运行模式由
4.净化气(产品气)中CO2波动大
装置设计净化气中CO2含量在0.2%左右,但在实际运行中PSA出口净化气中CO2 含量很不稳定,经常有大幅度的波动。经过分析,主要有两方面的原因:一是我公司氨水法脱除CO2系统和PSA系统2套脱碳系统同时使用,由于2套系统运行时气量平衡不好,如氨水脱碳岗位随着液位的高低而引起阻力变化、系统加减负荷时气量调节不及时、产品结构调整而对两个系统气量进行较大幅度调整、调整粗甲醇浓度时人为调节净化气中CO2含量等,导致进入变压吸附系统的气量不稳定;二是操作人员经验不足,调节的预见性较差,不能根据系统情况进行有预见性的调节,等到发现CO2明显波动时再去调节为时已晚。对此,我们从管理上制定相关措施,加强岗位间的沟通,尽量减少PSA系统气量的波动;三是加强班组之间的交流学习,不断总结经验。经过2年多来的摸索,目前已基本总结了一套切实可行的经验,杜绝了净化气CO2大幅波动的现象。
根据变压吸附脱碳装置2年多来实际运行效果分析,原料气处理气量在4500~