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山西丰喜临猗分公司采取多项节能减排措施

[日期:2011-02-28] 来源:山西阳煤丰喜临猗分公司  作者:崔文科 [字体: ]

 

      山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司是国家大型化肥、化工生产企业,年产合成氨70t、尿素100t、甲醇10t,年消耗原料煤85t、燃料煤38t、耗电13.6亿kW·h,折标准煤135t。多年来,公司利用新技术,加强节能减排管理,在节能减排方面取得了显著成效。

       废水、废气、废渣的再利用

       1.尿素工艺冷凝液深度水解

       临猗分公司共有3套水溶液全循环法尿素生产装置和1套二氧化碳汽提法尿素生产装置,产量已达100t/a,正常生产时产生解吸废液75 t/h,冷凝液中的尿素随解吸废水排往尿素循环水系统,造成浪费。为了回收冷凝液中的尿素,采用深度水解技术,以工艺冷凝液为原料,用中压蒸汽使工艺冷凝液中的尿素水解成NH3CO2并重新返回尿素系统,回收利用其中的尿素;处理后的工艺水用于合成氨系统各废热锅炉使用。项目实施后,年回收尿素2800余吨,锅炉用水56t

2.反渗透浓水的利用

       反渗透技术制取纯水后,有25%左右的浓水由于含钙镁离子高而无法在生活和生产中应用,通过改造后用于消防和厕所用水,年节约地下水开采80t

3.生产污水零排放,城市污水再利用

       临猗分公司与县政府合作,投资6000万元建设处理30000 m3/d 的丰喜瑞特城市污水处理厂,将处理过的水主要用于临猗分公司的循环水补水和城市绿化用水,实现水的重复利用,有效节约水资源。

4.利用放空的二氧化碳生产液体二氧化碳

       在甲醇生产过程中会产生大量的二氧化碳,既污染环境,又浪费资源。为此,公司兴建了二氧化碳站,将部分放空的二氧化碳进行压缩、脱水,生产干冰、工业级液体二氧化碳和食品级液体二氧化碳,目前可减排二氧化碳3.5t/a

5.变压吸附提氢技术

       合成氨系统的放空气和液氨贮槽的弛放气量约17000 m3/h,送往造气吹风气余热锅炉烧掉,造成很大的浪费。为此,与四川天一公司合作建成1套变压吸附提氢装置,回收合成氨系统的放空气及液氨贮槽的弛放气,年提氢5600m3,折标煤3.2t

6.生产过程中放空气的再利用

       在甲醇生产的水煤浆制气工序中闪蒸10 t/h的低压蒸汽,将其处理后输送到固定床造气工段进行利用;脱硫和脱碳工序在溶液闪蒸后产生的解吸气体中氢气含量40%,将其处理后输送到合成氨装置的脱硫工段进行回收利用,增加氨产量;甲醇合成工序有约3800 m3/h的弛放气,将其直接输送到合成氨装置的压缩机三段出口进行回收利用,提高了气体利用率,增加了氨产量。

7.锅炉废渣作炉渣砖原料

       临猗分公司目前的造气炉主要为常压固定床造气,造气炉渣含碳量为15%左右,通过分级筛选,一部分高含碳量的炉渣经破碎后送锅炉掺烧,另一部分与锅炉炉渣、粉煤灰一起送炉渣砖厂生产炉渣砖。目前全公司的炉渣基本实现全部二次利用,炉渣砖产能将近3亿标准块,具有良好的经济效益和环保效益。

 余热、余压的利用

1.溴化锂机组制冷

    临猗分公司老厂尿素系统产生冷凝液70t/a,此部分冷凝液在送往除氧罐时,会产生大量的闪蒸汽,造成热量和水资源的浪费。通过利用溴化锂机组回收尿素冷凝液的低位热能进行制冷,冷却压缩机一进煤气,既可增加合成氨产量,又利用了尿素冷凝液的低位热能,可节约标煤1200 t/a

2.造气吹风气余热回收装置

       临猗分公司现有3套二改一系统,通过燃烧造气吹风气、氨槽的弛放气产生蒸汽,经过“十一五”期间投资2000万元的改造和扩建,产气能力达到90 t/h,吨氨节燃料煤50 kg,节标煤2t/a,经济效益和环保效益非常可观。

3.背压汽轮机的应用

       10t/a甲醇工程的空压机组和合成气压缩机组均采用背压汽轮机,锅炉来的 5.4 MPa蒸汽进入汽轮机,背压至1.3 MPa后供尿素使用,使蒸汽的利用率提高40%,年节约标煤3.8t

4.NHD脱碳技术的改进

       12t/a合成氨工程建设中,我们对NHD脱碳技术进行了以下改进:利用闪蒸余压去掉富液泵,将低闪槽放在气提塔之上,年可节电300kW·h;将原来的离心风机改为罗茨风机,变鼓风为引风,减少热量、水分带入,年可节约蒸汽1.2t,折标煤1700余吨。

利用新技术提高能源的利用率

       1.三废流化混燃炉

       利用造气废渣和造气炉吹风气在三废炉内燃烧,生成的高温烟气经过余热锅炉吸收热量产生蒸汽,通过余热锅炉的烟气经省煤器、软水加热器、脱硫设备进一步吸收热量和处理SO2后,经引风机抽送到烟囱放空。该三废炉可少用或不用合成点火气,将造气生产过程中产生的废气、废渣、废灰、煤矸石以及脱碳废气、提氢废气等同时混燃,一炉多用,同时合成氨产量提高5%~8%

2.双甲、联醇工艺

       合成氨系统采用联醇工艺,原料气采用甲醇、甲烷化“双甲”新工艺取代传统的铜洗工艺,节能降耗显著:吨氨节约蒸汽600 kg,节原料气49 m3、电48kW·h、铜0.2 kg、冰醋酸0.24 kg,总计吨氨成本降低30元,年减少外排氨960 t,增效460万元。

3.甲醇三塔精馏的应用

       10t/a甲醇建设中,临猗分公司采用三塔精馏新工艺。投运后,同两塔精馏相比,吨醇蒸汽消耗降低1 t左右,年节约蒸汽10t,折标煤1.2t

       临猗分公司通过近几年投入1亿多元对企业进行节能减排管理和技术改造,收到了良好效果:合成氨综合能耗从1538 kg(标煤)降到现在的1390 kg,创造效益约1.2亿元,年减少CO2排放3t,减少SO2排放2600 t,有利于公司走资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少的可持续发展之路。 

 

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