河南煤业化工集团开封永大化工有限公司造气岗位目前共有造气炉6台,其中Φ
10万t/a型煤生产线采用山东省阿县创新科技有限公司提供的配方,即沫煤60%+永华泥煤30%+肥煤7%+粘结剂3%,于2008年3月份投入运行。该配方生产出来的型煤机械强度高、成球率高、热稳定性较好,但经过一段时间的试烧后,发现水煤气气质差,特别是煤焦油含量大大增加,对整个生产系统构成了一定的威胁。经分析后我们认为主要是永华泥煤和肥煤的煤质所致,且这两种煤价格较高。我们结合造气岗位试烧情况,对生产配方进行了逐步调整,目前,我公司型煤生产配方为:79%沫煤+15%造气集尘器煤灰+6%粘接剂。此配方不仅解决了原配方气质差的问题,而且机械强度、固定碳含量等指标高于原配方,同时大大降低了型煤生产成本(由原875.44元/t降为743.77元/t)。
为保证型煤试烧成功,我们成立了专门的试烧小组,先后采用了不同的试烧方案,并对不同方案进行了多方面分析,尤其是成本分析。
1.永城洗小块煤配10%左右的型煤
4台炉掺烧20 t/d型煤,掺烧后无论是造气炉温、下渣、气体成分还是炉子发气量都没有明显的变化;成本方面,按型煤743.77元/t、块煤960元/t计算,节约成本4324.6元/d,按合成氨产量160 t/d算,则吨氨生产成本下降27.03元。
2.永城洗小块煤与型煤按2∶1的比例掺烧
以造气2#、3#炉为试点,块煤、型煤按2∶1的比例掺烧,4#、5#炉全烧块煤(型煤与4台炉块煤总量比为5∶1)。经过24 h运行以后,从炉温、气体成分、炉子下渣、消耗等多方面进行了比较,其中2#、3#炉CO2含量较4#、5#炉有所上升(上升1.0%左右,达8.5%~9.0%),CO含量有所下降,单炉发气量减少
3.永城洗小块煤与型煤以1∶1比例掺烧
以造气2#、3#炉为试点,块煤、型煤按1∶1的比例掺烧,4#、5#炉全烧块煤(型煤与块煤总量比4∶1)。经过24 h运行后,对炉温、气体成分、炉子下渣、消耗等方面进行了比较,炉渣残炭明显升高, CO2含量明显上升(上升2.0%左右,达9.5%~10.0%),CO含量有所下降,单炉发气量降低
4.全烧型煤
以2#、3#炉为试点进行了为期2 d的全烧型煤试验,试烧表明,灰量明显增加,每班下灰次数由2次增加为3次,渣成块率少、碎渣较多,CO2含量在11%左右,炉子无法加负荷,造气气体成分难以控制,供气量明显不足,如想保证生产系统负荷,只有增加造气炉运行数量,生产系统波动较大,两煤消耗明显上升,为此,我们及时停止了全烧型煤。
通过对这几种试烧方案的成本分析和根据我公司的实际情况,烧型煤要想取得一定的经济效益,则应满足以下条件:型煤质量应符合一定标准,块煤、型煤总量掺烧比例应在5∶1以下,且尽量配备均匀;块煤、沫煤价格差应在350元/ t以上,且应掺入造气集尘器煤灰15%以上。