今年以来,随着能源及原材料价格的上涨,化肥市场竞争日趋激烈,小氮肥企业遇到了前所未有的挑战。但河北辛集化工集团化肥有限公司却通过抓成本目标管理,连续2年利润超过2000万元。
2007年11月底至2008年1月,由于煤炭供应紧张,加上对技改搬迁的造气炉技术指标把握不够等原因,辛化化肥公司的设备故障率明显增加,消耗指标直线上升,月度利润下降2/3。
为降低烟煤消耗,该公司组织员工进行造气放空气回收网络配风调试,整个锅炉炉膛温度平均上升了40℃,产汽量大幅增加;为提高该网络的产汽能力,保持最佳状态,组织相关人员对该网络吹灰装置进行技改,使烟煤消耗由40吨降至18吨以下,仅此1项,每月可降低成本30万~40万元。
同样在2月份,在员工的共同努力下,生产被动局面全面扭转。与1月份相比,2月份吨氨烟煤消耗下降35%,白煤消耗下降10%,吨氨成本下降8%,仅两煤消耗下降及成本下降创收就达65万元,实现效益提高125%。
近年来,该公司一直在进行合成氨的技改扩能,使合成氨产量从2000年的1.5万吨增长到2007年的4万吨。在多年的合成氨技改扩能过程中,该公司始终遵循这样一个原则:在确保质量、手续齐全的前提下,能自做的不购进,能买旧的不买新的,坚持低价购进旧设备与自行加工相结合,加快原有设备的更新改造,在购置设备及修旧利废中降低成本、节约资金。
据不完全统计,自2000年至今,在合成氨重大技改扩能过程中,该公司自己制作设备310件套,加上积极购进旧设备,已累计节约资金100万元。
做好煤炭采购和管理工作对化肥企业至关重要。为加大进煤质量监管,并解决使用车间与煤炭科日常关于煤炭质量的扯皮,辛化化肥公司改革了煤炭进货制度,由原来的经理及煤炭科科长总负责,改为主管生产的副经理、煤炭科正副科长及供气车间正副主任组成验煤小组总负责,车车检验,共同验收签字。
同时,在煤炭管理上,该公司认真控制煤炭库存数量,尽可能减少风化,降低入炉煤成本。该公司还对白煤、烟煤、电、维修费、油5个单项指标进行细化,并与职工交纳的风险抵押金挂钩,让每名职工都成为节能减排的主力军。