“这次我们打破常规思维,创新采用‘氮气+蒸汽’烧焦工艺,完成了板式换热器烧焦作业。”4月17日,辽阳石化公司重整装置区工程师杜晓宇说。
辽阳石化138万吨/年歧化装置板式换热器已经连续运行13年,积聚了大量脱氢、结焦、碳化胶质物,影响换热效率,导致加热炉燃动能耗持续升高。
为此,辽阳石化成立专项攻关团队,制订烧焦+碱洗作业方案,利用此次装置大检修时机,清除换热器上的各种异物。属地装置区干部员工协同作战,通过低温低氧、高温低氧、高温高氧三个阶段,完成“氮气+蒸汽”烧焦工艺处理,将原定7天的烧焦过程压缩至4天。据介绍,投用前最后一次泄漏试验数据显示,板式换热器真空实验泄漏率仅为0.00052%,板式换热器功能恢复正常,开启长周期、高负荷运行新周期,可以大幅节省加热炉燃料气。