6月初,扬子石化芳烃厂一氧化碳装置实现安全平稳运行超320天,刷新了该装置建成投产13年来的最长连续运行纪录,装置运行平稳率及关键工艺指标合格率均达到99%以上。
一氧化碳装置于2010年建成投产,工艺流程复杂,开车运行以来,存在许多运行难题。转化炉运行稳定是一氧化碳装置长周期稳定运行的头号难题。针对一氧化碳装置转化炉炉管运行到末期的风险,扬子石化开展特护运行,岗位人员各尽其责,及时做好参数调整,保障了转化炉稳定运行至去年大修。在大修期间,他们通过对检修质量的严格把关和检修深度的精准把控,消除了转化炉运行隐患,保障了设备性能全面恢复,为装置长周期稳定运行奠定了基础。近段时间以来,他们利用先进管理平台,查找一氧化碳装置高频报警参数原因并制订针对性整改对策,装置运行平稳率及关键工艺指标合格率达到99%以上。
针对一氧化碳装置负荷提升难题,扬子石化全面梳理影响装置负荷提升的问题与难点,先后消除了转化炉炉管故障频发等难题,通过标定,装置运行负荷稳定提高至90%。此外,他们抓好工艺参数的“优化对标”,强化生产优化、质量管理对标检查,以小指标竞赛为抓手,开展班组评比排名,推动装置自控率、综合能耗等各项指标稳步提升。
扬子石化还探索实施原料切换,完成了一氧化碳装置天然气原料切换为石脑油原料的工作,为应对天然气市场变化打下了良好基础。