近日,广东石化炼油三部国产化高压注水泵易损耗备件已稳定运行超5000多个小时,备件使用寿命已超过进口设备,采购成本降低约65%,每年可节省修理费160余万元。
高压注水泵是加氢裂化装置的关键设备,该泵功能是给高压空冷注水,防止铵盐结晶。其结构复杂,易损耗零部件多,一旦出现故障就会导致注水中断,造成高压空冷器铵盐结晶堵塞和腐蚀换热管。且该泵核心技术一直被国外垄断,关键备件仍然依赖进口,不但采购成本高、供货周期长,而且进出口阀组件易出现的弹簧断裂、密封圈失效等问题也严重影响装置平稳和长周期运行。
为解决上述难题,炼油三部对备件国产化技术开展攻关。该部门经理助理杨远鹏介绍:“备件国产化攻关并非易事,对测绘和制造技术要求十分苛刻,替代难度较大。2024年年初,我们成立攻关小组,探索创新,深挖内潜,把易损耗备件国产化作为部门提质增效的攻关课题。”
课题确定后,炼油三部攻关团队多次召开会议,详细对比国内外制造技术差异、研究确定攻关内容,解决进口弹簧丝材质要求、机械性能指标以及弹簧的弹力等难题。最终,高压注水泵易损耗备件经过多次试用、改进,在高压注水泵上稳定运行半年以上,流量、振动等性能指标完全满足原泵设计要求,高压注水泵备件国产化替代攻关初见成效。