贺运初1,潘树林2,李小华2,邹鹤1
(1.温州中洋石化机械有限公司,浙江 温州325038;2.广西大学化学化工学院,广西 南宁530004)
[摘 要] 以6M50-340/320氢氮气压缩机的一级鼓形活塞为例,介绍了大型往复压缩机活塞应力计算与优化改造的过程、方法和效果。经过优化改造后,该活塞的最大应力由123.0 MPa降为52.8 MPa,平均使用寿命由2 647 h延长到25 168 h。
[关键词] 活塞;优化设计;改造;往复式压缩机
[中图分类号] TH 457[文献标识码] B[文章编号]1004-9932(2011)
往复压缩机的活塞承受周期性交变载荷,容易发生疲劳破坏,尤其是大型活塞,可靠性很难保证。为提高活塞的可靠性,需开发采用科学新颖的活塞结构型式[1-3],精确计算活塞的应力[4],选用合适的活塞材料,有效优化活塞的结构、形状、尺寸和质量。本文以6M50-340/320氢氮气压缩机的一级活塞为例,介绍大型往复压缩机鼓形活塞的优化设计。
1 情况简介
6M50-340/320氢氮气压缩机组一级双作用气缸的直径为1 400 mm,额定进气温度为35 ℃,进气压力(绝压,下同)0.106 5 MPa,排气压力0.32 MPa,膨胀指数1.2,压缩指数1.4;轴功率4 593 kW,转速300 r/min,行程450 mm,曲柄半径连杆长度比为0.236 8,活塞杆直径为110 mm,相对余隙容积为7%,第Ⅰ列级往复运动构件的质量为836.5 kg;