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常压法硝酸装置产品结构调整优化改造及尾气治理总结

[日期:2024-02-19] 来源:《中氮肥》2024年第1期  作者: [字体: ]

龚赵峰

(杭州龙山化工有限公司,浙江 杭州311228

 

[摘 要]杭州龙山化工有限公司下属子公司2套常压法硝酸装置(操作压力为0.06 MPa)产能为40%硝酸65 kt/a,副产亚硝酸钠4 000 t/a,尾气经纯碱溶液吸收后由烟囱高点放空。为有效调整硝酸和亚硝酸钠产品结构并解决尾气达标排放问题,20189月利用硝酸装置大修时机进行了产品结构调整优化改造(含增加酸吸收系统吸收容积、降低吸收温度及循环水系统改造),并新增1套尾气选择性催化还原(SCR)处理系统。改造后,达到了预期效果,各项工艺指标均正常,满负荷工况下可减产亚硝酸钠(亏损产品)2 000 t/a、增产40%硝酸(盈利产品)4 000 t/a,放空尾气中NOx含量大致由1 700 mg/m3降至143 mg/m3(均值),年可减排NOx192.7 t,取得了较好的经济效益和环保效益。

[关键词]常压法硝酸装置;技改目标;产品结构调整;尾气达标排放;优化改造;运行情况;效益分析

[中图分类号]TQ111.26+2  [文献标志码]B  [文章编号]1004-9932202401-0005-05

 

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硝酸作为重要的基础化工原料之一,广泛应用于众多行业。稀硝酸工业生产方法据系统操作压力的不同,主要分为常压法、加压法和综合法。其中,常压法硝酸生产工艺的特点为,系统压力低、工艺操作稳定、氨氧化率高、铂耗较低、设备结构简单、投资较省,故国内早期的硝酸装置均采用常压法;但常压法硝酸生产工艺吸收容积大、酸吸收率较低、成品酸浓度低、尾气氮氧化物含量较高,加上设备数量相对较多,装置占地面积大,且单套装置产能小、运行成本较高、尾气达标排放难度大等,近年来逐步被加压法硝酸生产工艺取代。

杭州龙山化工有限公司(简称龙山化工)下属子公司有2套常压法硝酸装置(简称04系统、05系统),产能为40%硝酸65 kt/a,副产亚硝酸钠4 000 t/a,分别于2004年、2005年投产;2套硝酸装置产能均为32.5 kt/a,工艺流程与主要设备基本相同,操作压力为0.06 MPa,尾气经纯碱溶液吸收后由烟囱高点放空。龙山化工硝酸装置运行已有10余年,其主要产品40%硝酸配套供应合作股东的下游企业,具有稳定的产品市场,市场竞争压力较小,主要需保证其长周期稳定运行。近年来,随着节能减排压力日益加大,为有效调整硝酸和亚硝酸钠产品结构,并解决尾气达标排放问题,龙山化工对硝酸装置进行了优化改造并新增了1套尾气选择性催化还原(SCR)处理系统。以下对有关情况作一介绍。

1  常压法硝酸装置工艺流程简介

龙山化工常压法硝酸装置主要包括氨氧化系统、酸吸收系统、碱吸收系统等,具体如下。

1.1  氨氧化系统

空气经呢袋过滤器过滤除去灰尘等机械杂质,经罗茨风机加压后,大部分空气送至氨空混合过滤器;来自液氨储罐的液氨经氨蒸发器由循环水加热汽化为气氨,气氨经氨过滤器除去杂质并经气动阀稳压后,送至气氨缓冲槽缓冲,接着送入素瓷过滤器,与罗茨风机送来的一次空气进入氨空混合过滤器混合过滤后,送至氧化炉,在铂网的催化作用下进行氨氧化反应,氧化炉出口气经废热锅炉回收热量后去快冷器。

1.2  酸吸收系统

废热锅炉出口压力约0.06 MPa、温度180250 ℃的工艺气进入快冷器,在工艺气的冷却过程中,水蒸气被冷凝,少量的NO2与水反应生成10%20%的稀硝酸,由快冷器底部流入氧化塔下部。出快冷器温度为4070 ℃的工艺气,与从漂白塔来的漂白空气和补充空气(这部分空气作为NO氧化的二次空气)混合,一起进入氧化塔氧化(2NO+O2====2NO2)后,NO氧化度达80%左右,之后工艺气进入氧化吸收塔;脱盐水经水泵加压调节流量后送至氧化吸收塔塔顶,加至最上部的第二层塔板上,折流下行与NOx在筛板上形成泡沫层气液接触,工艺气中的NO2被酸溶液吸收生成硝酸(3NO2+H2O====2HNO3+NO);未氧化的NO及吸收反应产生的NO,在氧化吸收塔吸收段继续进行氧化吸收,如此自下而上周而复始通过氧化吸收塔,NOx浓度逐渐减小,自上而下稀硝酸浓度不断提高,塔底部取出的稀硝酸去漂白塔,利用压力和位差稀硝酸自动压入中间酸槽,其浓度为40%

1.3  碱吸收系统

氧化吸收塔出口工艺气由1#碱吸收塔(或4#碱吸收塔)下部进入塔内,碱液(碳酸钠溶液)具有比水更强的吸收NO的能力,工艺气中的NO1#碱吸收塔(或4#碱吸收塔)吸收后,塔顶出来的工艺气再依次经2#3#碱吸收塔(或5#6#碱吸收塔)进一步处理,最后经7#碱吸收塔处理,7#碱吸收塔塔顶出口尾气经尾气分离器后去硝酸界区烟囱放空。吸收过程中,各碱吸收塔需不断补充Na2CO3含量较高的新碱液,以保持系统整体的吸收效率与尾气达标排放;在循环碱液中,Na2CO3浓度逐渐下降,NaNO3NaNO2浓度逐渐增高,当1#碱吸收塔(或4#碱吸收塔)内的循环液达到放料指标时,放料至中和液中间槽,用于生产亚硝酸钠。

2  硝酸装置运行状况及尾气排放情况

龙山化工2套常压法硝酸装置,产能为40%硝酸65 kt/a、亚硝酸钠4 000 t/a,自原始开车以来,经前期不断地优化调整,整体运行稳定。其中,40%硝酸供应给龙山化工另一大股东下游企业用作原料,硝酸的产销平衡没有问题,价格也比较稳定,是龙山化工盈利的主要支撑点;但作为尾气处理过程中的副产品亚硝酸钠,近年来由于国内产能迅速扩张其市场低迷,长期处于亏损状态。

2套硝酸装置经酸吸收后的尾气,以碳酸钠溶液作为碱吸收剂进一步处理,此法简单易行,放空尾气中NOx浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB 162971996)中的排放限值指标1 700 mg/m3

3  技改目标

    更多内容详见《中氮肥》2024年第1

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