汤德昌
(中盐安徽红四方股份有限公司,安徽 合肥230022)
[摘 要]中盐安徽红四方股份有限公司300 kt/a煤制乙二醇装置精馏系统有2台脱醇塔(并联运行),单塔塔顶工艺气实流量约57 t/h、温度约134 ℃,此工艺气需经脱醇塔一冷和脱醇塔二冷用循环水冷却、再在脱醇塔深冷器用冷冻液冷却,不仅耗费循环水,而且造成工艺气低位余热浪费。经现状分析与调查研究,脱醇塔气相低位余热利用具备可行性,其工艺方案为,在脱醇塔一冷前增上2台高效废锅副产0.1 MPa低压蒸汽,一部分0.1 MPa低压蒸汽加压成0.5 MPa低压饱和蒸汽(30 t/h)后并入厂区低压蒸汽管网,另一部分0.1 MPa低压蒸汽利用ORC机组进行发电(小时发电量2 225 kW·h)后并入厂区高压电网。目前本项目已完成可研等前期工作,计划2024年完成建设,预期可取得良好的节能减排效益。
[关键词]乙二醇精馏系统;脱醇塔气相余热回收利用;可行性分析;蒸汽压缩机;ORC发电机组;效益分析;风险分析
[中图分类号]TQ223.16+2 [文献标志码]B [文章编号]1004-9932(2024)04-0005-04
0 引 言
中盐安徽红四方股份有限公司(简称中盐红四方)300 kt/a煤制乙二醇装置(合成气制乙二醇装置)采用CTEG技术,装置于2018年9月投产,总体运行情况较好,投产半年后即实现达标达产。近年来,为实现节能减排、降本增效,对乙二醇装置进行了一系列优化改进,如乙二醇中间产品DMO(草酸二甲酯)重组分优化技改、DMO汽包低压蒸汽ORC(有机朗肯循环)发电技改、乙二醇装置蒸汽冷凝液ORC发电技改、杂醇油回收及乙醇综合利用技改等,取得了一定的成效。而系统低位余热利用是下一阶段优化改进的主要方向之一,其中,乙二醇精馏系统有2台脱醇塔(并联运行),单塔塔顶工艺气实际流量约57 t/h、温度约134 ℃,此工艺气先在脱醇塔一冷与脱醇塔二冷用循环水冷却、再在脱醇塔深冷器用冷冻液冷却,不仅耗费循环水,而且造成工艺气低位余热浪费。为进一步降低装置整体能耗,缓解企业能源供需紧张局面,减少碳排放,经现状分析与调查研究,中盐红四方拟利用此部分低位余热——在脱醇塔一冷前增上2台高效废锅副产0.1 MPa低压蒸汽,并综合考虑厂区蒸汽供需平衡和电力供需平衡情况,将高效废锅副产的0.1 MPa低压蒸汽一部分加压成0.5 MPa低压饱和蒸汽(30 t/h)送厂区低压蒸汽管网供全厂生产装置使用,以减少锅炉燃料煤消耗;另一部分0.1 MPa低压蒸汽利用ORC机组进行发电(小时发电量2 225 kW·h)并入厂区高压电网供内部使用,以降低外供电负荷。以下对有关情况作一介绍。
1 低位余热利用背景及项目可行性分析
1.1 低位余热利用背景
当前,低位余热由于其温度低而回收比较困难,其利用难点主要在于:① 大部分低品位余热资源含有腐蚀性物质,对设备长期安全运行构成不小的影响;② 有的低品位余热资源具有间歇性的特点,余热利用系统难以实现连续运行;③ 低位余热品位较低,通常难以在现场附近找到合适的供热(冷)负荷;④ 用于发电效率较低且技术尚未成熟,经济效益偏低。若将这些低位余热直接向外界排放,形成热污染的同时,还会增加冷却水泵、冷却塔或空冷器的能耗,不利于节能减排。据测算,仅我国建材水泥、钢铁、冶金、化工、电力行业250 ℃以下的余热资源折合标煤达1×108 t,以15%予以回收计,低位余热利用技术推广后可实现装机23 000 MW,至少可拉动1 200亿元的固定资产投资,年发电量可达1 100×108 kW·h,年可减少CO2排放36 900 kt。
1.2 脱醇塔气相余热利用项目可行性分析
1)助力企业提质增效。脱醇塔气相余热回收利用项目,基本上无需新建配套的公辅工程,可大大缩短建设周期和节约投资费用,降低现有生产装置的综合能耗,完全符合中盐红四方“十四五”发展规划要求——“十四五”期间通过提质增效措施的实施,进一步降低产品生产成本,带动企业效益提升。
2)投资省,建设快。本项目在现有装置框架空间即可完成建设,无需新增用地,充分利用现有装置进行节能改造,投资省,建设快。
3)节能环保。本项目无三废排放,符合国家环保政策,属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励项目;综合能耗低,盈利能力强,经济效益好。
2 工艺方案与产品方案
本项目拟在中盐红四方厂区内进行建设,基于乙二醇装置的现状实施脱醇塔气相(下文若无特别说明,均指2台脱醇塔气相流量及温度等工艺参数)余热回收利用,现有装置生产规模和产品方案不变,改造后可增加小时发电量约2 225 kW·h、增加0.5 MPa饱和蒸汽约30 t/h,减少锅炉产汽量和外购电量,全年脱醇塔气相余热回收节能量折标煤约16 197 t。具体工艺方案与产品方案如下。
2.1 工艺方案的选择
实际生产中,中盐红四方乙二醇装置精馏系统脱醇塔顶气相流量(单塔)约57 t/h、温度约134 ℃,现工艺流程为,先用循环水冷却(循环水消耗约2 400 m3/h)、再用乙二醇冷冻液两级冷凝。为充分回收利用脱醇塔气相的冷凝潜热,在2台高效水冷器——脱醇塔一冷前增设2台脱醇塔废锅,脱醇塔顶气相与废锅给水换热副产0.1 MPa低压饱和蒸汽共约60 t/h,脱醇塔顶气相降温至125 ℃后再进脱醇塔一冷用循环水冷却,后续工艺流程不变。
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