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煤制天然气装置过剩粉煤综合利用可行性及产品路线探讨

[日期:2024-10-15] 来源:《中氮肥》2024年第5期  作者: [字体: ]

      

王亚龙,李永亭,翟勇

(伊犁新天煤化工有限责任公司,新疆 伊宁835000

 

[摘  要]伊犁新天煤化工有限责任公司20×108 m3/a煤制天然气装置气化系统采用碎煤加压气化工艺(以块煤为原料),长期以来存在粉煤过剩(部分粉煤用作热电锅炉燃料煤,过剩粉煤量在700 kt/a以上,以远低于原料煤的价格外售)及部分系统(如空分装置、供水装置与水处理装置、供电装置等)生产能力富余的现象。为此,根据实际生产情况,结合粉煤综合利用项目投资情况,对粉煤综合利用可行性进行论证,并据国家层面对煤化工产业及其规模的相关要求,基于不同产品路线(煤制合成氨、煤制尿素、煤制乙二醇)进行技术经济分析,初步明确了过剩粉煤综合利用产品路线——宜采用气流床气化工艺制粗煤气,将煤制尿素作为产品路线。

[关键词]煤制天然气装置;碎煤加压气化;过剩粉煤综合利用;可行性;产品路线;技术经济分析;气流床气化;煤制尿素

[中图分类号]TQ54  [文献标志码]B  [文章编号]1004-9932202405-0005-05

 

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伊犁新天煤化工有限责任公司(简称新天煤化)20×108 m3/a煤制天然气装置自20173月投产以来运行稳定,20192月天然气产量已达设计值;主生产工艺为赛鼎工程鲁奇碎煤加压气化、宽温耐硫部分变换、林德低温甲醇洗、戴维甲烷化工艺等。由于碎煤加压气化具有粗煤气中甲烷含量高、煤种适应范围广、运行稳定、工艺技术成熟等优势,大多数煤制天然气项目均选用碎煤加压气化工艺(以块煤为原料),粉煤过剩问题是困扰碎煤加压气化工艺的一大难题。加之受原料煤活性、稳定性变化等因素的影响,新天煤化煤制天然气装置长期以来存在粉煤过剩(部分粉煤用作热电锅炉燃料煤,过剩粉煤量在700 kt/a以上)及部分系统生产能力富余的现象——过剩粉煤以远低于原料煤的价格外售,直接拉高生产成本;部分系统富余生产能力未得到充分挖掘,设备利用率较低。若通过应用现代煤化工技术对过剩粉煤进行综合利用,可在消耗过剩粉煤的同时提高整套煤制天然气装置设备利用率,从而提升新天煤化的经济效益。为此,根据新天煤化的实际生产情况,结合粉煤综合利用项目投资情况,对粉煤综合利用可行性进行论证,并据国家层面对煤化工产业及其规模的相关要求,基于不同产品路线进行技术经济分析,初步明确了粉煤综合利用路线,以期推动新天煤化与同类煤制天然气企业的转型发展。

1  煤制天然气装置概况

新天煤化煤制天然气装置(主生产系统分为AB两个系列)气化系统采用22Φ4 000 mm鲁奇碎煤加压气化炉(日常生产中气化炉18台运行、2台备用、2台检修,设计操作压力3.34.0 MPa),后续变换系统、低温甲醇洗系统按甲烷化系统生产所需对粗煤气进行转化与净化,甲烷化系统产出的天然气(SNG)经干燥、压缩后送入西气东输管网。公用工程系统现配套4台蒸发量480 t/h的高压自然循环固态排渣粉煤锅炉(三开一备,第五台粉煤锅炉正在建设中)、350 MW抽凝式汽轮发电机组(两开一备)、118 MW背压式汽轮发电机组(在建);配置ORC(有机朗肯循环)发电机组6套(在建)、总发电能力达20 MW,配置光伏电站1座(在建)、总光伏组件安装容量66.037 92 MWpORC发电机组、光伏电站建成后新天煤化生产用电将实现自给自足且有富余;配置3套杭氧51 000 m3/h(标态,下同)空分装置(液氧内压缩流程,两开一备),配套设置总降压变电所、三级取水泵站、原水净化站、脱盐水站、4套循环水站、酸碱站、输煤备煤系统、除氧站、全厂火炬、综合罐区、有机废气蓄热式热氧化(RTO)装置、多元烃重芳烃深加工装置、灰渣场、机修仪修中心等公用系统及辅助生产系统。

煤制天然气装置配套煤矿(伊犁4#煤矿)原料煤入炉前会输送至弛张筛进行筛分,筛上原料煤送至气化炉前还会进行二次筛分,筛上块煤(粒度> 8 mm)进入气化炉煤仓,筛下粉煤(粒度< 8 mm)由自卸车转运至煤场用作燃料煤。由于配套煤矿产量(原料煤供应量约16 000 t/d)不能满足生产需求,需在更远煤矿外购原料煤(满负荷生产时外购汽运煤约6 000 t/d),外购原料煤同样经筛分后与配套煤矿煤配比进行二次筛分,筛上块煤(粒度> 8 mm)进入气化炉煤仓,筛下粉煤转运至煤场存储。所谓过剩粉煤(量),是指以上各次筛分获得的粉煤(总量)减去热电锅炉用粉煤(量)。

2  过剩粉煤综合利用可行性探讨

粉煤综合利用与煤制天然气同属煤化工范畴,煤制天然气装置富余生产能力(主要指公用工程系统,如新天煤化空分装置、供水装置与水处理装置、供电装置等均有富余生产能力)具备与(过剩)粉煤综合利用项目进行耦合的可能性,从而可减少粉煤综合利用项目的投资与运维成本,提升企业的经济效益。

2.1  空分装置

新天煤化煤制天然气装置多年的生产实践表明,实际使用的原料煤活性较好,粗煤气中CH4含量由设计值11.7%(体积分数,下同)提升至12.7%左右,同时粗煤气中有效气(CO+H2)含量也有所提升,由此,同等天然气产量下气化系统负荷有所降低,从而使氧耗大幅降低——天然气产量为250 km3/h100%负荷)时,气化系统设计氧气用量为126.8 km3/h,实际氧气用量仅100 km3/h51 000 m3/h空分装置运行2套即可满足生产所需,导致1套空分装置长期闲置,设备利用率低。据目前空分装置建设成本测算,单套51 000 m3/h空分装置投资在3亿元左右,过剩粉煤综合利用项目可利用新天煤化“闲置”的空分装置。

2.2  供水装置与水处理装置

煤制天然气装置厂外供水装置设计最大供水量4 320 m3/h,装置100%负荷运行时最大供应量47 184 m3/d、平均供水量1 966 m3/h,仅为设计供水能力的45.51%;水处理装置(净水站)设计最大供水量3 800 m3/h,装置100%负荷运行时最大供水量65 157.6 m3/d、平均供水量2 714.9 m3/h,仅为设计供水能力的71.44%。供水装置与水处理装置出力均有较大的提升空间。其他如污水处理系统、污水回用系统、脱盐水站,装置100%负荷运行时其出力均有少量提升空间。

受工艺技术限制,现代煤化工生产过程中均需消耗大量水资源且废水组分复杂[1],新天煤化煤制天然气装置原水供应能力富余量大,粉煤综合利用项目建设无需新建原水供应设施,也无需新建脱盐水站、污水回用系统,整体可节约投资约3亿元(以现有生产系统规模计)。

更多内容详见《中氮肥》2024年第5

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