黄丽娟,马朝梅
(柳州化工股份有限公司,广西 柳州545002)
[中图分类号] X 781.4[文献标识码]B[文章编号] 1004-9932(2011)
我公司原来将外排稀氨水直接排入柳江河中,这既造成资源的浪费,也不利于柳江河水体环境的保护。原外排稀氨水有两部分:一部分来自合成车间膜分离氢回收系统,另一部分来自丙碳氨罐弛放气(浓度均为10%,温度约60 ℃)。为了彻底解决该问题,2005年公司决定新上1套蒸氨系统。该蒸氨系统自2006年投入运行以来,生产稳定,环保效果非常好。现将蒸氨系统的设计及运行情况作一总结,供同行参考。
1 设计内容
1.1 工艺参数
物料(稀氨水)浓度10%,温度60 ℃,流量10 m3/h,进塔温度120 ℃;
蒸氨塔设计压力1.7 MPa(绝压),操作压力1.5 MPa(绝压),设计温度200 ℃,操作温度30~200 ℃,塔顶气氨温度40 ℃、浓度99.8%,塔釜液氨含量≤200×10-6。
1.2工艺流程
来自膜分离氢回收系统和氨罐弛放气的稀氨水(不含碳)依靠自身压力进入氨水储罐,经氨水泵加压后,在溶液换热器内与塔釜排放的废水进行热交换,预热后的氨水送入蒸氨塔。蒸氨塔底部引入2.50 MPa蒸汽,塔釜温度通过蒸汽流量控制。塔顶出来的气氨进入塔顶冷凝器,被冷却水冷却至40 ℃左右。塔顶冷凝器处于高位,被冷凝的液氨利用位差,一部分送回塔内作为回流,另一部分作为产品进入669来氨总管。