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CO2产品气H2S含量超标的原因分析及对策

[日期:2011-08-15] 来源:《中氮肥》2011年第4期  作者: [字体: ]

(安徽淮化集团有限公司,安徽 准南232038

[中图分类号]TQ 113.26+4[文献标识码] B[文章编号] 1004-9932201104-0030-02

 

 

我公司老系统环境综合改造项目——300 kt/a合成氨装置的变换气脱硫脱碳采用的是“五塔流程”的低温甲醇洗技术。在低温甲醇洗装置开车初期,CO2产品气中H2S含量超标,严重制约着尿素装置的生产。对此通过分析原因,找出问题的症结所在并提出对策,实施后效果很好。

1 低温甲醇洗工艺流程简述

变换气与喷淋甲醇混合,经气液分离后,气相进入吸收塔下塔脱硫段,液相经换热后去甲醇水分离塔脱水。脱硫后的工艺气体进入上塔,经三段吸收脱碳后制得合格净化气(CO2含量≤12×10-6,总硫含量≤0.1×10-6),送往液氮洗装置。从上塔出来的无硫甲醇分为2路:一路去下塔脱硫段脱除变换气中的总硫,一路经预冷后去无硫甲醇闪蒸罐。下塔出来含硫甲醇经预冷后进入含硫甲醇闪蒸罐。2个闪蒸罐分离出的气体经循环气压缩机升压后回收。无硫甲醇闪蒸罐中的无硫甲醇进入CO2产品塔的上段后,一路进入CO2产品塔中段,通过吸收方式脱除塔内自下而上的CO2产品气中的H2S,另一路进入H2S浓缩塔顶部吸收脱除尾气中的H2SCO2产品气(CO2含量≥99.5%,总硫含量≤5 mg/m3)与循环甲醇换热回收冷量后送往尿素装置,H2S浓缩塔顶部尾气(H2S含量≤25×10-6)与循环甲醇换热回收冷量后直接排放。从CO2产品塔中段引出的甲醇与含硫甲醇闪蒸罐的液相一起送至H2S浓缩塔上段解吸其中的CO2H2S,然后经泵送至换热器回收冷量后送到CO2产品塔下段继续解吸,再从CO2产品塔底引出进入H2S浓缩塔下段进一步解吸,解吸后的甲醇(半贫液,循环甲醇)送往热再生塔再生,合格后逐步冷却进入吸收塔吸收CO2H2S,继而在系统内周而复始地循环。2CO2产品气H2S含量超标原因分析

低温甲醇洗系统开车后,生产能力已经达到了设计值,但是CO2产品气中H2S含量却严重超标,最高达370 mg/m3,经多方面分析,总结出问题的具体原因如下。

1)贫甲醇的循环量偏大,导致去下塔脱硫段的无硫甲醇温度偏高,影响了下塔对H2S的吸收。

开车初期由于对低温甲醇洗循环量的认识不够,加减负荷始终按照设计要求将循环量按照相对负荷增加10%与之对应,从而使吸收塔上塔的吸收状况与设计发生偏差。当时某日吸收塔甲醇的温度与设计值对比见表1

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