刘志勇
(河南煤业化工集团中原大化公司,河南 濮阳457004)
[中图分类号]TQ 441.41[文献标识码] B[文章编号] 1004-9932(2011)
1 停车情况概述
河南煤业化工集团中原大化公司520 kt/a尿素装置采用意大利斯纳姆公司的氨汽提尿素生产工艺,1990年5月5日建成投产,已安全稳定运行20 a。2005年以来,受设备老化、天然气供应等多因素的影响,装置停车次数逐渐增多。截至2010年11月,累计停车达74次,但大多数停车都是由电气、仪表原因及前系统氨合成装置、蒸汽故障等引起的。其中:因合成原因停车21次,占停车总数的28.38%;因蒸汽紧张停车12次,占停车总数的16.22%;因设备原因停车17次,占停车总数的22.97%;因电气原因停车4次,占停车总数的5.41%;因仪表原因停车12次,占停车总数的16.22%;计划停车7次,占停车总数的9.46%;人为原因1次,占停车总数的1.35%。
2 停车原因分析及对策
2.1电气、仪表原因
因电气原因停车4次:电气误操作1次(2009年3月22日),晃电1次(2010年2月28日),送电不及时导致高压氨泵P101备用泵未能及时启动1次(2010年7月19日),P101B电机故障1次(2010年9月20日)。
针对电气误操作和送电不及时、准确的问题,应加强电气人员的培训,提高操作水平,重视一伸手,避免因误操作带来的不必要损失。对晃电,电气人员要作好事故预想和技术革新,以减少晃电对系统运行的影响。
因仪表原因停车12次。其中2008年、2009年各有1次因CO2压缩机增速箱高速轴振动高致X08406动作,压缩机联锁跳车。实际情况是在正常生产过程中,X08406主控指示多次出现较大幅度波动,但由于未能引起足够重视,使问题重复发生。后经工艺及仪表人员查找分析,确认当时增速箱高速轴振动其实并不剧烈,只是因为原设定为现场2个探头所测振值有1个达到跳车值压缩机就跳车所致。
经改造,将联锁改为2选2,即只有2个探头所测振值都达到跳车值,压缩机联锁才会动作。此后再没发生过类似事故。X08405也在2010年发生过2次振值高跳车,后将联锁改为2选2后一切正常。
阀门波动造成停车1次(2008年4月3日LV09202突开波动,造成P101B跳车),仪表误动作5次,其他2次。