阅读内容

尿素装置停车原因浅析

[日期:2011-08-15] 来源:《中氮肥》2011年第4期  作者: [字体: ]

刘志勇

(河南煤业化工集团中原大化公司,河南 濮阳457004

[中图分类号]TQ 441.41[文献标识码] B[文章编号] 1004-9932201104-0027-03

 

 

1 停车情况概述

河南煤业化工集团中原大化公司520 kt/a尿素装置采用意大利斯纳姆公司的氨汽提尿素生产工艺,199055日建成投产,已安全稳定运行20 a2005年以来,受设备老化、天然气供应等多因素的影响,装置停车次数逐渐增多。截至201011月,累计停车达74次,但大多数停车都是由电气、仪表原因及前系统氨合成装置、蒸汽故障等引起的。其中:因合成原因停车21次,占停车总数的28.38%;因蒸汽紧张停车12次,占停车总数的16.22%;因设备原因停车17次,占停车总数的22.97%;因电气原因停车4次,占停车总数的5.41%;因仪表原因停车12次,占停车总数的16.22%;计划停车7次,占停车总数的9.46%;人为原因1次,占停车总数的1.35%

2 停车原因分析及对策

2.1电气、仪表原因

因电气原因停车4次:电气误操作1次(2009322日),晃电1次(2010228日),送电不及时导致高压氨泵P101备用泵未能及时启动1次(2010719日),P101B电机故障1次(2010920日)。

针对电气误操作和送电不及时、准确的问题,应加强电气人员的培训,提高操作水平,重视一伸手,避免因误操作带来的不必要损失。对晃电,电气人员要作好事故预想和技术革新,以减少晃电对系统运行的影响。

因仪表原因停车12次。其中2008年、2009年各有1次因CO2压缩机增速箱高速轴振动高致X08406动作,压缩机联锁跳车。实际情况是在正常生产过程中,X08406主控指示多次出现较大幅度波动,但由于未能引起足够重视,使问题重复发生。后经工艺及仪表人员查找分析,确认当时增速箱高速轴振动其实并不剧烈,只是因为原设定为现场2个探头所测振值有1个达到跳车值压缩机就跳车所致。

经改造,将联锁改为22,即只有2个探头所测振值都达到跳车值,压缩机联锁才会动作。此后再没发生过类似事故。X08405也在2010年发生过2次振值高跳车,后将联锁改为22后一切正常。

阀门波动造成停车1次(200843LV09202突开波动,造成P101B跳车),仪表误动作5次,其他2次。

阅读:
录入:zdf

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询