谢群力,刘 辉
(河南晋开化工投资控股集团有限责任公司,河南 开封475002)
[中图分类号]TQ 441.41[文献标识码] B[文章编号] 1004-9932(2011)
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司一分公司尿素车间有2套160 kt/a CO2汽提法尿素装置。第1套尿素装置2007年5月建成投产,随着产能的提升,配套的15 m3/h深度水解装置能力略显偏小。第2套尿素装置2010年1月建成投产,吸取第1套装置的经验,与之配套的深度水解装置能力提高到20 m3/h,操作弹性大幅度提高,同时还可以处理合成车间气氨回收系统过来的大量氨水,大大降低了生产成本。现在2套尿素装置的产能达到400 kt/a,吨尿素氨耗在560~570 kg,汽耗在0.9~1.0 t,电耗在150~160 kW·h(包含循环水)。2套尿素装置工艺相同,其深度水解装置运行平稳,操作弹性大,达到了设计排液中尿素含量<10×10-6、NH3含量<10×10-6的要求。在此将15 m3/h深度水解装置的技改情况小结如下。
1 装置概况
1.1 工艺流程
工艺冷凝液由解吸塔给料泵送至解吸换热器,与第二解吸塔底部的液体进行热交换后进入第一解吸塔,由解吸换热器副线调节进液温度。第一解吸塔出来的液体由水解泵送至水解换热器,与水解塔底部的液体进行热交换后进入水解塔,水解塔底部加入2.5 MPa的过热蒸汽加热,液体自上而下在塔内停留足够的时间使尿素充分水解。水解塔出来的液体经水解换热器换热后进入第二解吸塔,第二解吸塔底部加入0.4 MPa的低压蒸汽和工厂空气进行加热和水解解吸。从第二解吸塔出来的蒸汽和NH3、CO2以及从水解塔出来的气体一道进入第一解吸塔加热分解。第一解吸塔解吸气在回流冷凝器中被半封闭的中温循环水冷凝回收,再由回流泵一部分送至低压甲铵冷凝器作为吸收液返回高压系统,一部分回流至第一解吸塔,由回流液量和加热蒸汽量来调节解吸气中水含量<40%。