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常压固定间歇煤气炉纯烧煤球的操作思路与探讨

[日期:2011-08-15] 来源:《中氮肥》2011年第4期  作者: [字体: ]

刘少文

(宁夏开元丰友化工有限公司,宁夏 银川750021

[中图分类号]TQ 546[文献标识码] B[文章编号] 1004-9932201104-0018-02

 

 

我公司原是一家中小型化工企业(原银川化肥厂),1970年建成投产。原设计生产能力为40 kt/a合成氨、60 kt/a尿素,经不断扩建改造,已达到140 kt/a合成氨、240 kt/a尿素、10 kt/a甲醇的生产能力。造气工段采用传统的固定层间歇煤气炉,现拥有12φ2 650 mm煤气炉,流程采用“四炉一锅一塔”工艺,是公司合成氨生产的龙头单位,其能耗占全公司能耗的60%。该工艺原设计为“三高一低”(高风压、高炭层、高发气量、低消耗),烧优质宁夏块煤,但近几年无烟块煤、焦炭的价格不断飚升,运输费用不断涨价和尿素价格的忽涨忽跌,造成采用固定床间歇制气的各化工企业举步维艰。因此节约生产成本、降低能源消耗是企业走出困境的唯一出路。2010年初,为应对燃料煤市场的变化,提高煤气炉烧劣质煤和型煤的操作手段,车间展开了纯烧煤球的工作。经过一段时间试烧,取得一定进展。现就试烧期间的工艺调整和经验与同行进行探讨。

1 试烧期间工艺调整

固定间歇炉一直保持着提倡烧优质块煤强风短吹、烧小粒煤或纯烧型煤弱风长吹的思路。但纯烧块煤强风短吹强到什么程度?烧小粒煤和型煤弱风长吹又弱到什么地步?这一直是我们摸索的问题。车间在试烧前首先制定了《纯烧型煤方案》,并安排责任心强、业务水平好的操作工进行试烧工作。

1.1 1阶段

2010312选择炉况稳定的8#炉试烧,循环时间和其他9台掺烧煤球的煤气炉一样,维持在130 s。此举主要考虑到各炉的吹风排队,避免系统各炉出现抢风和抢蒸汽现象,从而降低单炉产气量。打破从前纯烧小粒煤和纯烧煤球的调节思路。首先降低煤气炉的负荷,风量18 000 m3/hZ41H-1.6DN700阀开度控制在15扣),将空层控制在1.2 m,上吹蒸汽用量7.0 t/hZ41H-1.6DN300上蒸阀开度控制在14扣),下吹蒸汽用量6.0 t/hZ41H-1.6DN300下蒸阀开度控制在10扣)。循环时间分配如下:吹风26 s,上吹36 s,下吹57 s,二次上吹6 s,吹净5 s。将原自动给料改为手动加煤(一次性补入1.01.2 t煤),开车4045 min后再次补煤,炉上温度控制在450 ℃以内,炉条转速180 r/min

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