刘少文
(宁夏开元丰友化工有限公司,宁夏 银川750021)
[中图分类号]TQ 546[文献标识码] B[文章编号] 1004-9932(2011)
我公司原是一家中小型化工企业(原银川化肥厂),1970年建成投产。原设计生产能力为40 kt/a合成氨、60 kt/a尿素,经不断扩建改造,已达到140 kt/a合成氨、240 kt/a尿素、10 kt/a甲醇的生产能力。造气工段采用传统的固定层间歇煤气炉,现拥有12台φ2 650 mm煤气炉,流程采用“四炉一锅一塔”工艺,是公司合成氨生产的龙头单位,其能耗占全公司能耗的60%。该工艺原设计为“三高一低”(高风压、高炭层、高发气量、低消耗),烧优质宁夏块煤,但近几年无烟块煤、焦炭的价格不断飚升,运输费用不断涨价和尿素价格的忽涨忽跌,造成采用固定床间歇制气的各化工企业举步维艰。因此节约生产成本、降低能源消耗是企业走出困境的唯一出路。2010年初,为应对燃料煤市场的变化,提高煤气炉烧劣质煤和型煤的操作手段,车间展开了纯烧煤球的工作。经过一段时间试烧,取得一定进展。现就试烧期间的工艺调整和经验与同行进行探讨。
1 试烧期间工艺调整
固定间歇炉一直保持着提倡烧优质块煤强风短吹、烧小粒煤或纯烧型煤弱风长吹的思路。但纯烧块煤强风短吹强到什么程度?烧小粒煤和型煤弱风长吹又弱到什么地步?这一直是我们摸索的问题。车间在试烧前首先制定了《纯烧型煤方案》,并安排责任心强、业务水平好的操作工进行试烧工作。
1.1 第1阶段