(兖矿国宏化工有限责任公司,山东 邹城273512)
[中图分类号] TQ 223.12+1[文献标识码]B[文章编号]1004-9932(2012)02-0040-01
我公司500 kt/a甲醇装置净化工序采用鲁奇低温甲醇洗工艺对变换气进行脱硫脱碳,设计变换气处理能力为215 600 m3/h。在实际生产中,低温甲醇洗系统存在送往硫回收的克劳斯气体量大、H2S含量低等问题。对此通过原因分析,提出了解决办法。
1 工艺流程简述
我公司的低温甲醇洗脱硫脱碳主要通过主洗塔、中压闪蒸塔、再吸收塔、热再生塔、甲醇水分离塔、尾气洗涤塔和氨洗涤塔7个塔进行。变换气经氨洗涤塔除氨后进入主洗塔,脱除其中的CO2和H2S、COS,净化气去合成工序合成甲醇。从主洗塔出来的富硫富碳甲醇去中压闪蒸塔,闪蒸出CO、H2和部分CO2,然后去再吸收塔进一步闪蒸和汽提出大量CO2。出再吸收塔的富硫甲醇进入热再生塔热再生出克劳斯气体,出热再生塔的甲醇经泵加压后去主洗塔,作为再吸收甲醇循环使用。甲醇水分离塔主要用于脱除系统中多余的水分,尾气洗涤塔用于洗涤尾气中夹带的甲醇,减少甲醇损失。
2 存在的问题
从热再生塔去硫回收系统的克劳斯气体的流量高达8 910 m3/h,使硫回收高负荷运行,经常造成硫回收压力过高。经分析,去硫回收的克劳斯气体组成为:CO2 65.9%,H2S 31.8%,COS 1.5%,CO、H2、CH3OH少量。克劳斯气体中的H2S含量太低,大部分是对硫回收系统无用的CO2。
3 改造方法
如果能降低克劳斯气体中的CO2量,这样就能减少去硫回收的克劳斯气体量,相应地提高了H2S在其中的比例。
3.1 方法1