(安徽淮化股份有限公司,安徽 淮南232038)
[摘 要]主要介绍了30 kt/a流化床甲醇制丙烯(FMTP)工业试验装置投料试车过程中出现的问题及采取的相应措施,并给出改进建议。
[关键词]流化床;甲醇制丙烯;反应器;催化剂;问题;改进
[中图分类号] TQ 221.21+2[文献标识码]B[文章编号]1004-9932(2012)
流化床甲醇制丙烯(Fluidization Methanol to Propylene,简称FMTP)技术开发项目由中化集团、清华大学和安徽淮化集团3家单位共同承担。项目依托淮化集团现有公用工程设施、生产辅助设施等有利条件,凭借中化集团雄厚的经济基础和工程技术优势,利用清华大学流化床甲醇转化丙烯国家专利技术成果,在淮化集团建设1套30 kt/a FMTP工业试验装置,项目总投资1.866亿元人民币。装置于2008年5月中旬正式开工建设,2009年1月6日机械竣工。同年5—8月进行了3次流态化试车。通过流化试验,摸索、验证了试验装置系统的可行性和可操作性。试验装置反应再生系统9月13日点火升温,17日装填催化剂,19日正式投料,10月9日停车,系统安全运行20余天共计477 h。整个试验实现了全流程贯通,试验后期完成了提压、提量测试,为下一步放大设计积累了数据。工业试验过程中,甲醇转化率>99.8%,丙烯总收率>69%,优于原65%开发技术指标,丙烯、乙烯收率比合理,试验结果令各方满意。
1 装置简介
FMTP工业化试验装置由100#(反应再生系统)、200#(急冷压缩系统)、300#(吸收稳定系统)、400#(丙烯分离系统)及741#热媒等其他辅助工号组成。100#把原料甲醇气化,通过催化剂作用生产低碳烯烃;200#把高温反应气冷却、洗涤,脱除从100#带出的催化剂微粒,净化后的反应气经压缩机升压送至300#;在300#,通过粗汽油吸收剂的吸收和解吸,C1和C2得到有效分离;在400#,C3、C4、C5和吸收剂汽油分离,可分别采出C3、C4、C5产品。741#热媒的作用是加热导热油,供300#、400#各塔釜加热用。
2 出现的问题及消除
2.1 设备问题及消除
(1)741#热媒工号电磁阀及火检故障,热媒炉无法自动点火,灭火频繁;稳定塔再沸器E304法兰泄漏;催化剂罐底部短节、四旋料腿堵塞。
更换部分配件后自动点火成功,热媒系统点火升温正常。卸E304顶放空,稳定塔回流罐V303充氮气保护,更换法兰垫。因催化剂潮解、堵塞,加剂时间延迟4 h。
(2)甲醇泵P405不上量。甲醇投料10 h后,P405不上量,甲醇加热器E410液位快速下降。若10 min内不解决补醇问题,反应器将被迫中断进料。
经过管线切换并采取应急措施,使P405工作正常,E410补醇顺利,避免了1次停工险情。
(3)主风机失电跳车。主风机2次电源断电造成反再系统短时间切断进料:首次跳车,10 min后主风恢复;第2次断电,气压机跳车。
重新启动主风机,罗茨加压风机中冷气泄漏,工艺气改经副线进气压机。
(4)热水泵P501补水量不足。随着反应器温度的提升,P501补水不足,双泵运行流量仅0.45 m3/h,远不能满足投料中后期再生器及反应器的移热需求。
经现场攻关,单泵输水流量提升至0.85 m3/h,