(昊华鸿鹤化工有限责任公司,四川 自贡643000)
[中图分类号] TQ 113.26+4 [文献标识码]B [文章编号]1004-9932(2012)04-0045-02
我公司联碱系统产能由285 kt/a扩至450 kt/a,合成氨新、老系统2套装置需配套扩能,合成氨总产能由96.5 kt/a扩至150 kt/a,其中新系统扩至90 kt/a,老系统由46.5 kt/a扩至60 kt/a。合成氨老系统的转化、合成工序均进行了相应改造,而变换脱碳工序利用原有设备的设计裕量,仅进行了少量的填平补齐。经过1 a的运行,脱碳工序瓶颈问题显现,制约了合成氨装置的扩能达产。为此,对合成氨老系统脱碳工艺进行了改造,用新设计制作的1台两段式吸收塔替换原有的2台吸收塔,并改变再生工艺流程,解决了脱碳工序瓶颈,以较少投入实现了系统扩能达产降耗的目的。
1 改造前的情况
合成氨老系统脱碳工序采用的是苯菲尔溶液脱碳工艺[1],但与标准的两段吸收、两段再生工艺流程略有区别。脱碳工序共有吸收塔2台(半贫液吸收塔和贫液吸收塔)、再生塔2台(第一再生塔和第二再生塔),按半贫液吸收-富液再生为半贫液、贫液吸收-富液再生为贫液方式分为2个塔组。低变气以串联方式先后通过半贫液吸收塔、贫液吸收塔,而2台吸收塔吸收CO2后的富液分别在2台再生塔中再生为半贫液、贫液,半贫液、贫液返回2台吸收塔吸收CO2。改造前脱碳工序的工艺流程见图1。
脱碳工序存在的主要问题有:
(1)吸收塔能力不足,负荷高时塔阻力升高,造成拦液泛塔,塔顶出口碱洗气中CO2含量在0.4%~0.5%,经甲烷化后新鲜气中甲烷含量高达1.1%~1.5%,导致原料天然气消耗高;
(2)碱液分为独立两部分分别在半贫液吸收再生塔、贫液吸收再生塔组中循环,溶液组分分别调节,操作困难,同时未充分利用贫液的吸收能力;
(3)再生塔顶出口CO2经降温后,温度仍达65~70 ℃,造成塔中碱液再生效果不好,最终降低了碱液吸收CO2能力。
2 改造的内容
(1)新设计制作1台两段式吸收塔替换原有的2台吸收塔,塔体分为上、下2段,上部为贫液吸收段,贫液流量约为全部碱液的1/4,保证出吸收塔的碱洗气体中CO2含量在0.2%以下;下部为半贫液吸收段,吸收工艺气中的绝大部分CO2。改造后贫液、半贫液