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预分离-预蒸馏工艺和一吸塔外冷器技术的运用

[日期:2012-08-15] 来源:《中氮肥》2012年第4期  作者:韩志勇 [字体: ]

(北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司,黑龙江 伊春153103

 

[中图分类号] TQ 441.41  [文献标识码] B  [文章编号] 1004-9932201204-0023-02

 

我公司现有2套水溶液全循环法尿素装置,第1套为1974年建老尿素装置,设计能力110 kt/a;第2套建于1990年,设计能力130 kt/a,经多次改造,2套装置的总产能已达到300 kt/a。在2008年公司进行年增产合成氨60 kt、尿素113 kt的改造中,在第2套尿素装置的一段循环系统分别引进预分离-预蒸馏工艺和一吸塔外冷器,投运后节能效果显著。1  改造后的流程

2套尿素装置一段循环系统改造后的流程简图见图1

从尿素塔出来的反应混合物(内含尿素、甲铵、氨和水)减压到1.75 MPa后进入预分离器,在此分离出53%的氨,气相去一吸塔外冷器,液相靠位差自流进入预蒸馏塔,与一段分解加热器的分解气体逆流接触,进行传质、传热、蒸馏,使液相中的部分甲铵与过剩氨进一步分解,同时气相中的水蒸气部分冷凝。蒸馏后的液相(温度约为130 ℃)进入一段分解加热器,通过调节加热蒸汽用量,使尿液温度升至155160 ℃,再进入预蒸馏塔底部分离段,约88%的甲铵在此分解。为防止一段分解加热器及预蒸馏塔腐蚀,在一段分解加热器进口管线上设有中压防腐空气管线。气液两相分离后,液相进入二分塔,气相进入上部蒸馏段,经蒸馏塔的溶液换热后与二段循环来的稀甲铵液(简称二甲液)混合,进入预浓缩器热能利用段,气体冷凝放出的热量将尿素溶液从90 ℃加热到约102 ℃,气液混合物(120 ℃)再进入一吸塔外冷器,在软水的循环冷却作用下气体进一步发生冷凝。出一吸塔外冷器的气液混合物(95100 ℃)进入一段吸收塔鼓泡段吸收,约有95%的气态CO2和全部水蒸气被吸收成氨基甲酸铵。未被吸收的气体上升到精洗段(共设7层塔板),被氨水和回流氨吸收,气体中CO2几乎在此全部除去。在一吸塔气相得到较纯的气态氨(包括惰性气体),其温度在4550 ℃。

2  改造新增设备

将预精馏工艺改为预分离-预蒸馏工艺并引入一吸塔外冷器,需在原有设备的基础上新增设1台预蒸馏塔(如原有预精馏塔可改做预蒸馏塔,不必新增)、1台一吸塔外冷器、1台软水冷却器(也叫温水冷却器)、2台软水循环泵(也叫温水循环泵)、1台预分离器及部分工艺管道和仪表控制阀。新增设备规格参数如下:

预蒸馏塔   φ1 432 mm×9 498 mm,壁厚16 mmDL型塔盘(5块),材料316L

一吸外冷器 φ1 124 mm×7 469 mm,壁厚12 mm,换热管φ25 mm×2 mm,n=379F=300 m2,材料316L

软水冷却器  波纹板式,F=200 m2,材料 碳钢/304

循环软水泵  流量300 m3/h,扬程60 m,电机功率115 kW

预分离器    φ1 432 mm×4 140 mm,壁厚16 mm,材料316L

3  改造后装置运行情况

200812月装置改造完成。开车初期因对该工艺了解和掌握还不完全透彻,在出现一吸塔超温时,操作人员将进一吸塔外冷器的软水温度调降到了75 ℃。由于一吸塔外冷器的工艺介质是一甲液(组分:CO2 28%34%NH3 38%42%H2O 25%30%),在1.75 MPa的工艺压力下结晶温度在80 ℃左右,而操作人员只考虑到降低温度有利于一吸塔外冷器换热,忽略了一甲液结晶对换热的影响,结果使进一吸塔外冷器的软水温度降低过多,造成一甲液在外冷器结晶,结晶后使热量传递率降低,导致外冷器失去换热和冷却作用。直到将进一吸塔外冷器的软水温度提高到90 ℃以上,一甲液结晶物缓慢溶解后,系统才恢复正常。

4  对一吸塔外冷器流程的改进

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