[山西阳煤丰喜肥业(集团)临猗分公司,山西 临猗044100]
[中图分类号] TQ 546.8 [文献标识码]B [文章编号]1004-9932(2012)
众所周知,煤造气的原料消耗占造气成本的95%以上。为了有效降低造气成本,应主要从降低原料煤消耗上下功夫。我公司通过优化固定床造气系统的操作,使造气车间的吨氨煤耗控制在了1 150 kg左右。在此将我公司的操作经验做一介绍,供各兄弟化肥厂借鉴、探讨。
1 风压的控制
风压的选择与系统阻力、工艺流程、所烧煤种都有很大关系。我公司的鼓风机型号为D700型,造气炉炉型为φ2 800 mm炉,每3台炉共用1台鼓风机,风机风压控制在28 kPa。
1.1 系统阻力
系统阻力大,会造成吹风效率低,为保证煤气炉气化层温度,就不得不延长吹风时间,而延长了吹风时间就等于间接地缩短了制气时间,必然影响煤气炉的发气量,增加消耗。所以有效降低系统阻力是提高气化炉发气量的关键。如何降低系统阻力呢?首先是要保证设备、管道的通径。在条件允许的情况下各管道内的气体应尽量选择低流速,但流速低相对应设备的管径就较大,改造费用就高。为降低设备改造费用,选择合适的管径和流速是关键。我公司选择的管径和流速分别为:空气总管管径1 020 mm,流速15 m/s;蒸汽总管管径530 mm,流速30 m/s;煤气总管管径1 620 mm,流速8 m/s。
1.2 工艺流程
我公司造气工艺流程如下。
放空气流程:鼓风机→煤气炉→烟囱放空。
吹风气流程:鼓风机→煤气炉→回收总管→三废炉→蒸汽锅炉→引风机→烟囱放空。
蒸汽流程:0.5 MPa蒸汽管网→缓冲罐→入炉蒸汽总管→入炉。
上行煤气流程:煤气炉上部→上行除尘器→煤总闸阀。
下行煤气流程:煤气炉下部→下行除尘器→煤总闸阀。
从煤总闸阀出来的煤气混合到一起,依次经过联合过热器、洗涤塔后进入气柜。
1.3 所用煤种
我公司所用煤种为阳泉块、阳泉粒和型煤。各煤种成分及热值数据见表1。
2 入炉煤的控制
2.1 粒度控制
入炉煤分级入炉,控制最大颗粒与最小颗粒的粒径比为5~8(最小粒径为12 mm),可使炉内气化反应比较完全,从而有效降低消耗。
2.2 品种控制
入炉煤在煤质品种上不能差异太大。有的厂家购进的煤品种繁多,又没合理地分级,全部掺混在一起使用,由于煤的灰熔点不一样,因此给气化操作带来困难,造成操作上的不稳定,消耗增高。不同品种的造气原料煤必须分开使用,最起码要品种相近的煤放在一起入炉,品种差别大的煤可小部分掺烧或单炉纯烧,这样在操作上也好调节。
2.3 水分控制
入炉煤水分含量较多会造成炉内热量损失,因为蒸发这部分水分要额外吸收炉内热量,而热量的最终来源还是入炉煤产生的热量,炉内热量的减少,势必影响单炉发气量的提高,入炉煤水分每增加1%,吨氨煤耗会增加5 kg。有条件的厂家应将一部分入炉原料煤放在室内备用,这样在下雨天时可利用室内原料煤生产,以降低炉内热量损失,从而降低原料消耗。
3 操作方面的控制
正确的操作也是降低煤耗的重要途径之一。如操作时控制不当,会造成炉内气化层紊乱,严重时会结疤结块,被迫停炉处理。所以操作工的分析判断能力和技术操作水平不仅要准确无误,而且要迅速及时。现谈谈笔者的一点经验和看法,供大家参考。