(黑龙江黑化集团股份有限公司,黑龙江 齐齐哈尔161041)
[中图分类号] TQ 123.6[文献标识码]B[文章编号]1004-9932(2012)05-0039-01
我公司双氧水厂有千吨级和万吨级2套双氧水生产装置,其中千吨级双氧水装置采用的是蒽醌法生产工艺,使用钯催化剂。该套系统于1990年9月28日投入生产运行,原设计生产能力为年产浓度27.5%双氧水3 500 t,经1993年和2000年的2次改造,年产能达到了7 000多吨。2007年氢化效率出现偏低情况,虽经多次再生活化,钯催化剂活性仍无法恢复,于是决定对催化剂进行更换。新换的钯催化剂为黎明化工研究院产APC-Q-1型催化剂(装填量3.5 t),9月20日投入系统使用后出现了一些异常现象,生产陷入困境,后经工程技术人员的共同努力,问题得到解决。
1 更换新催化剂后系统出现的问题
(1)工作液组分波动较大,总蒽醌含量下降,四氢2-乙基蒽醌含量增长过快且含量偏高,2-乙基蒽醌含量下降较快且含量偏低,氢化反应陷入困境,生产艰难维持。
(2)萃取塔积料现象严重,系统被迫低负荷生产,出现产量低、单耗高的局面。
2 采取的具体措施
(1)考虑到新钯催化剂使用初期存在适应期,且表面活性很高,蒽醌易发生降解,所以投用新催化剂前向系统补加了2-乙基蒽醌,提高总蒽醌质量浓度至127.7 g/L。
(2)采用温和加氢方式。生产中通过控制氢化效率<5.5 g/L,氢气流量<200 m3/h,氢化度≤30%的方法来降低氢化反应中蒽醌的转化率,减少蒽醌的降解。
(3)每日上、下午各取样1次分析工作液组分的变化情况,根据分析结果及时向系统补加2-乙基蒽醌。
(4)及时更换氢化液再生床和工作液白土床内的三氧化二铝,目的是使副反应产生的降解物如羟基蒽酮、蒽酮、环氧化合物等还原成原来的蒽醌,维持工作液组分的相对稳定,减少化工原料的损失。
(5)加强工艺参数的控制,强化对各排污点的排污工作,并利用现有的生产辅助工序——工作液配制工序对