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600 t/d合成氨装置一段炉对流段技改工艺方案优化

[日期:2012-12-14] 来源:《中氮肥》  作者:刘畅 刘洪 [字体: ]

1成都城市燃气有限公司管网分公司,四川 成都6100662川化股份有限公司,四川 成都610301

 

[中图分类号] TQ 113.25[文献标识码]B[文章编号]1004-9932201206-0018-03

 

川化600 t/d合成氨装置一段炉对流段盘管在2011911月大修期间全部进行了更换,拆除原有的6组旧盘管,新增1组烟气废热锅炉盘管。技改后一段炉对流段总共为7组盘管。在一段炉对流段施工期间,工程技术人员对高压蒸汽过热器吹扫方案进行了反复讨论和修改,对新增烟气废热锅炉系统配管方案进行了深入细致的研究,最终优化方案在技改中得以顺利实施。

1  吹扫方案的优化

按照技改后产能增加30%的工艺要求,把一段炉对流段盘管的位置做了相应的改动,即将原第1组盘管与第2组盘管位置互换。技改后第1组为混合原料气预热盘管,第2组为空气/蒸汽预热盘管。在对流段的低温段新增1组烟气废热锅炉盘管(第5组),并将高压蒸汽过热盘管由技改前的1组盘管改为现在的热端盘管和冷端盘管,并由一段“U”型管段连接成1组盘管。

高压蒸汽过热器盘管工作压力为12.3 MPa,高压蒸汽经蒸汽过热器盘管加热到510 ℃后作为合成气压缩机透平103-JT的工作蒸汽,富余高压蒸汽(12.3 MPa)通过减压站进入中压蒸汽(4.0 MPa)管网。由于103-JT对蒸汽品质要求高,在新盘管与老管线最后组对焊接之前,必须对蒸汽过热盘管进行蒸汽吹扫,清除管道内及盘管中的焊渣、铁锈、灰尘等外来杂物,防止损坏透平及阀门,防止管道导淋堵塞,保证高压蒸汽透平能够安全运行。

最初制定的吹扫方案为:按照高压蒸汽正常流程,通过辅锅产30 t/h的蒸汽来对蒸汽过热器及管线进行吹扫。在吹扫前,按照正常的开车程序,开快锅建立中压蒸汽管网,再开辅锅建立高压蒸汽管网,将辅锅产出的蒸汽压力提高到4.0 MPa即可对过热器进行吹扫。但由于原设计在汽包出口没有设置截断阀,而过热器此时处于进口管线焊接完成、出口管线作为蒸汽吹出口状态,在此条件下不能达到辅锅蒸汽升压的目的,因此必须在盘管出口处增加1只临时截断阀和1只放空阀来控制汽包压力,并通过交替开、关2阀来达到吹扫盘管及管线的目的。

吹扫过程如下。

第一阶段工作:临时管线配管完成后,

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