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甲烷化工段压差升高原因分析及处理

[日期:2013-02-07] 来源:《中氮肥》  作者:曾晓波 符鹏飞 [字体: ]

(中海石油化学股份公司,海南 东方572600

 

[中图分类号]TQ 113.26+4.3[文献标识码]B[文章编号]1004-9932201301-0016-02

 

中海石油化学股份公司富岛一期合成氨装置采用ICI-AMV工艺,以天然气为原料,生产能力1 000 t/d。该装置低变气经脱碳后进入甲烷化工段。甲烷化工段由甲烷化炉(06R001)、3台换热器(06E001A/B06E00306E002)、2台分离罐(06F00106F002)组成。从CO2吸收塔(05C001)出来的CO2含量小于0.1%的工艺气与甲烷化出口工艺气换热,升温至300~315 ℃,如果热量不足,由开工加热器06E003补充供给,然后进入甲烷化炉进行甲烷化反应,出甲烷化炉气体温度为345 ℃,(CO+CO2)含量<5×10-6

1   

甲烷化工段的流程如图1 20109月下旬,甲烷化工段压差(CO2吸收塔出口与甲烷化炉出口压力之差)逐渐升高,由0.1 MPa逐步上涨到0.3 MPa(设计压差为0.11 MPa),且甲烷化开工加热器(06E003)蒸汽量投用逐步加大,每小时多耗高压蒸汽1~2 m3

2  原因分析与排查

2.1  可能原因

1 催化剂床层压差高

运行过程中催化剂超温,出现烧结、粉化、中毒、老化,催化剂微孔被粉尘堵塞,导致床层压差升高;

运行时的系统波动,开停车充、泄压过快,会对催化剂造成冲击,造成催化剂粉化,引起甲烷化工段压差升高。

2)换热器间压差高

工艺气经过3台换热器(06E001A/B06E00306E002),4次换热,若碱液分离罐06F001分离效果不佳(除沫网故障),会使工艺气夹带碱液,并在工艺气流经换热器管程或壳程中累积结晶,堵塞管束,引起压差增大。

2.2  问题排查

查阅操作记录,运行过程催化剂床层并没有出现过超温,且甲烷化出口微量一直在控制指标之内,没有引起超温烧结的因素。如果说是催化剂的问题,那就可能是因为该炉催化剂使用时间过长(已使用了15 a),长期使用后催化剂粉化情况变得严重了,长期的粉尘累积导致催化剂床层压差不断上升。为此2010929日使用排查法对问题进行查找:在不影响正常生产的情况下在导淋或导压管等处加装就地压力表(见图1),对实际压力进行测量,并将实测值与主控显示对比(见表1)。

根据表1,甲烷化炉06R00106E001A/B壳程、06E002壳程、06F002及管道的总压差为3.12-3.08=0.04 MPaPV06001到甲烷化炉入口压力降为3.38-3.12=0.26 MPa,甲烷化工段压差为3.38-3.08=0.3 MPa

主控显示甲烷化工段压差与实际压差相同,是设计值的3倍。但甲烷化炉本身压差并不高,低于0.04 MPa,甲烷化系统压差主要集中在 06E001管程和06E003壳程之间,为0.26 MPa

进一步排查发现06F001有液位,打开导淋发现有碱液排出,而正常生产情况下06F001是不应该有碱液的,说明出CO2吸收塔的工艺气夹带碱液。

确认甲烷化工段压差主要集中在06E001管程和06E003壳程后,工艺人员尝试打开06E001壳程导淋,却发现导淋已堵,尝试疏通也未获成功,证明06E001壳程严重结垢

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