(滕州辰龙化工创业基地,山东 滕州277527)
[中图分类号]TQ 116[文献标识码]B[文章编号]1004-9932(2013)02-0043-02
滕州辰龙化工创业基地空分装置于2010年11月30日建成,一次试车成功并投入生产。整套空分装置为杭氧总包项目,采用低压分子筛纯化,膨胀机带增压机制冷,是无氢制氩流程。设计产纯度为99.8%的氧气6 000 m3/h、纯度为99.996%的氮气1 610 m3/h、纯度为99.999%的氩气180 m3/h。该装置自投运后运行状态一直良好,主要产品指标均达到或超过设计指标,但出现过2次液悬事故(事故导致氧气纯度下降及氩系统停产),使空分系统的正常生产及氧气的供应受到威胁。
1 事故现象及处理
2011年10月25日凌晨4:00,操作人员发现主冷液位在2 200 mm左右一直呈缓缓下降趋势,虽然采取了加大膨胀量的手段增加冷量,但即使将膨胀量增加至6 600 m3/h(原膨胀量为6 280 m3/h左右),主冷液位下降仍未得到抑制,现场检查也没有发现冷箱各排液阀有漏液和未关的情况。随着主冷液位的不断下降(降速很快,没多长时间就从2 200 mm下降至970 mm),下塔阻力随之上涨,且上涨速度无法控制(很快就从14.4 kPa上涨至39 kPa,最终超出量程),下塔液空液位异常波动,膨胀机进口温度由原来的-116 ℃上涨至-97 ℃,于是操作人员又启动了1台膨胀机(A#机,原运行的是B#膨胀机),2机同时运行,0.5 h后主冷液位上涨至1 500 mm并且还在继续上涨,于是停1台膨胀机(B#机)。停B#机后主冷液位继续上涨至2 600 mm。在主冷液位上涨至2 600 mm的过程中,下塔阻力开始下降,从原来的超量程迅速下降至15 kPa,但在稍稳定一段时间后,下塔阻力又开始急速上涨并很快涨到了21 kPa,随后又下降至10 kPa,此时下塔液空液位波动剧烈。主冷液位在上涨至2 600 mm以后,又下降至1 800 mm,随后又开始上涨并涨到了3 000 mm。伴随上述异常情况,氧气纯度下降,达不到指标要求,氩气系统停产。为了维持空分系统的运行,采取了减少入塔空气量(从原来的30 000 m3/h降到28 000 m3/h)、排液氮及加膨胀量的操作,如此经过4 h的细心调节,终于暂时稳定住了工况,减小了工况的波动,氧气纯度开始慢慢恢复至指标要求值。
26日凌晨3:50,类似的情况再次重演。此次工况波动更为严重,不仅造成了氧气纯度的下降,还导致氮气纯度的短时间下降。于是操作人员根据前一日的操作经验进行了减少进冷箱空气量(从28 000 m3/h降到25 000 m3/h)的操作。至上午10:00左右,工况波动幅度基本降了下来,恢复了氮气的纯度,27日19:30氧气纯度达到99.94%,产出合格产品,但氩气系统生产仍没恢复(未投,因为系统工况仍存在小幅度的波动,整个系统运行处于临界的边缘,只能靠减量维持生产)。
2 故障分析
事故发生前,空分设备运行工况比较稳定,没有进行任何大幅度操作。透过上述现象分析,认为是下塔产生了液悬,造成下塔塔板上液体下流不畅,阻力上升,下塔回流液减少,导致下塔液空液位波动,入上塔液空量大量减少,从而造成主冷液氧液位急剧下降。
造成空分下塔液悬的原因有很多,但经过对事故原因的分析、排查,认为只有下塔塔板被二氧化碳等杂质堵塞这种情况才能给上述现象一个合理的解释。但二氧化碳等杂质从何而来?