(河南煤化集团安化公司,河南 安阳455133)
[中图分类号]TQ 028.1+5 [文献标志码]B[文章编号]1004-9932(2013)
河南煤化集团安化公司的200 kt/a乙二醇装置2012年11月外围配套工程产出合格产品气,2012年12月产出合格乙二醇。外围配套工程采用PSA工艺为乙二醇主装置提供纯度98%以上的CO和纯度99.9%以上的H2,其中PSA-CO提纯工序选用了北大先锋所生产的PU-1铜基吸附剂,获得了良好的提纯效果。
1 吸附剂的升温还原
PSA-CO提纯工序设计CO(纯度≥98%)生产能力为22 000 m3/h,共有24台吸附塔,分2组并联,吸附剂装填量为880 t。该工序的核心技术为PU-1吸附剂,此吸附剂活性成分为Cu+,首次使用前吸附剂载体上的成分为Cu2+,需对吸附剂进行还原。还原好坏决定了吸附剂性能的优劣。
还原过程为6台吸附塔同时升温还原,共耗时5 d,CO为间歇式加入。初次加入CO还原气8 h后检测出系统内CO含量为0.8%,第4 天的8:00系统内CO含量达到峰值93.%,随后CO含量逐步下降,直至降低到0.%以下,吸附剂还原完成。
吸附剂还原过程中对温度要求较高。初始吸附剂需通过N2循环加热至120 ℃,当吸附塔最上层温度升至120 ℃、第8个点(共9个温度点)在100 ℃以上后,开始通入CO还原气,通过反应热进一步提升下层吸附剂温度,直至最下层吸附剂温度升到120 ℃。整个还原过程中,温度会从最上层温度点依次升高,当第9个温度点升温完成开始下降时,系统可增加CO通入量。由于还原反应放热量大,若一次加入CO量过大,或者过于频繁增加CO量,容易引起床层“飞温”,造成吸附剂永久失活。因此,还原过程中严格控制温度≤150 ℃。当发现温度上升过快时,可立即停止CO加入,降低循环气温度,若温度仍然上升,可通入新鲜N2并放空,以降低温度。
2 原始开车
PU-铜基吸附剂对入塔气的氧含量和硫含量有严格要求,要求氧含量≤200×10-6、总硫含量≤0.×10-6。为了满足乙二醇合成的需要,对CO产品气组分也有严格要求,设计要求各组分(干基)摩尔分数分别为:CO ≥98%,H21.%~1.3%,(N2+CH4+Ar) 0.7%~0.9%,CO2≤200×10-6。
原始开车期间,控制PSA-CO2脱碳及精脱硫装置出口气体CO2含量≤0.03%、氧含量<50×10-6、总硫未检出,温度50 ℃。在首次通入工艺气体后,吸附塔床层温度将从塔最下部一个温度点开始逐个升温,此期间需严格控制