(河南心连心化肥有限公司,河南 新乡453731)
[中图分类号]TQ 223.12+1 [文献标志码]B[文章编号]1004-9932(2013)
0 引 言
联醇生产在我国经过几十年的发展已形成一定的规模,生产技术也在不断发展和完善,大量新工艺、新技术、新设备得到开发和运用,提升了联醇装置的生产技术水平。目前联醇装置甲醇系统出口气中的醇含量较高,不仅损失大量甲醇,而且对后工段设备也会有损害,对合成氨生产也产生一定的影响,因此降低甲醇系统出口气中的醇含量很有必要。通过理论计算和生产数据分析,找出了影响甲醇损耗的主要因素和关键因素,并实施改进,达到了降低甲醇损耗的目的。
1 甲醇损耗计算[1]
我公司低压甲醇系统的生产条件为:操作压力5.0 MPa,出甲醇水冷却器的气体夏季温度30 ℃、冬季温度18 ℃(平均温度24 ℃),出口原料气流量82 347 m3/h,醇洗水中甲醇浓度为58%~62%(质量分数,下同)。
送往后工段的甲醇系统出口气(醇后气),在甲醇分离器中与被分离下来的粗甲醇达到气液两相平衡,根据拉乌尔定律,此时气相中甲醇的分压按下式计算:
pA1=pA×xA
式中pA1——气相中甲醇的分压,kPa;
pA——纯甲醇在平衡温度下的饱和蒸汽压, kPa;
xA——液相中甲醇的摩尔分数。
甲醇分离器将甲醇分离下来,醇后气经醇洗后进入下工段,醇洗水中甲醇浓度一般为 55%~65%。以甲醇-水二元组分来计算,则醇洗水(甲醇60%、水40%)中甲醇的摩尔分数为: