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“IDR”尿素装置高压系统工艺改进探讨

[日期:2013-12-16] 来源:《中氮肥》  作者:李晓勇 闵劲 [字体: ]

(四川泸天化股份有限公司,四川 泸州646300

 

[摘  要]通过优化加氨方式,提高高压甲铵冷凝器氨碳比,以解决“IDR”尿素装置高压系统存在的操作压力高、汽提效率低、异常工况调整难度大以及加减负荷工况稳定性差等问题,达到优化高压系统运行工况的目的。

[关键词] 高压系统;运行优化;氨量分配;高压甲铵冷凝器;氨碳比

[中图分类号] TQ 441.41[文献标志码] B [文章编号] 1004-9932201306-0005-04

 

1  高压系统流程简介

我公司老系统尿素装置是1989年在原水溶液全循环法的基础上采用斯那姆等压双汽提工艺(简称“IDR”)进行扩能改造而成,改造后生产能力由500 t/d扩大到750 t/d

IDR”尿素装置的尿素合成塔(R1)分为上、下2段,占加入高压系统总氨量约50%的氨送入上段,约20%的氨送入下段。出R1的尿素溶液流入氨汽提塔(E1),因存在氨反溶现象,E1的汽提效果差,E1已停止加氨,仅作为加热分解器使用,顶部高温混合气体返回R1上段。出E1的尿素溶液流入CO2汽提塔(E2),出E2的尿素溶液送后工段处理。出E2的气体和大部分中压甲铵冷凝器E8循环回来的甲铵液混合进入高压甲铵冷凝器(E3)冷凝,并在E2气相出口管道中加入占总氨量约30%的氨。出E3的气液混合物在高压甲铵分离器(D1)下段进行分离,甲铵液靠重力流到R1上段,气相与R1顶部尾气汇合后与一小部分E8循环回的甲铵液在高压甲铵尾气冷凝器(E4)中冷凝。出E4的气液混合物在D1下段进行分离,甲铵液通过降液管流入下段,尾气经减压后送中压吸收系统。

2  存在的问题

2.1  加减负荷稳定性差

IDR”尿素装置高压系统流程长,加减负荷易引起系统氨碳比波动,特别是加负荷幅度过大时,D1下段气相至E4管道易发生结晶堵塞,不利于装置的稳定运行。为避免此现象的发生,规定系统每次加负荷不得超过10%,待调整稳定后再继续加负荷,极大地限制了装置的运行调节能力。

2.2  操作压力高,汽提效率低,能耗高

高压系统操作压力相对较高(16.0 MPa左右),CO2汽提塔汽提效率偏低(设计值为67.3%,实际约62.5%),装置能耗高(吨尿素耗蒸汽约1.2 t,耗电约145 kW·h)。高压系统主要设备出液数据见表1

3  原因分析

3.1  高压系统加氨方式复杂且加氨量分配不合理

3.1.1  氨预热系统复杂

IDR”尿素装置氨预热系统由5个换热器串联组成,向高压系统提供

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