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间硝生产中镁尾水的回收和利用

[日期:2014-06-16] 来源:《中氮肥》   作者:张静忠 [字体: ]

(安徽淮化股份有限公司, 安徽 淮南232038

 

[中图分类号]  TQ 111.2 [文献标志码]B [文章编号] 1004-9932201403-0009-03

 

间接法生产浓硝酸(简称间硝)中,浓硝镁液吸收稀硝酸中的水分,产生的稀硝镁液加压进入硝镁蒸发器,蒸发产生的二次蒸汽进入间冷器冷凝,得到的含少量硝酸的冷凝液进入镁尾水槽,称为“镁尾水”。2012年,我公司间硝产量(折100%硝酸)187 240 t,产生镁尾水总量约120 kt,部分送至热电车间用于软水工序树脂再生,其余大部分加碱中和后排放。

0         镁尾水浓度高的原因分析

正常生产时,外排镁尾水浓度为3.5%左右,近2 a镁尾水外排浓度一般在5%~8%,浓度高时接近10%,超过设计值2倍,液碱使用量大幅增加。2012年消耗液碱(浓度32%离子膜碱,下同)11 598 t,吨酸碱耗达到62 kg2013年上半年吨酸液碱消耗更是接近80 kg

初步分析,间硝镁尾水浓度高的原因有以下几点。

1)生产负荷过高,特别是902稀硝酸装置运行以来,间硝长期满负荷生产,镁尾水产生量较大。

2)设备老化、漏点多,检修频繁,生产波动较大。如硝镁加热器,检修频繁,其中有6台(共12台)需要彻底更换;设备列管、管板腐蚀严重,设备列管封闭率较高,加热器脱硝率低,进一步造成稀硝镁液含硝量增加,硝镁蒸发器负荷大,带入镁尾水的硝酸量增加。

3)硝酸溶液长期没有沉降提纯,溶液较脏,硝镁蒸发器和加热器列管等杂质附着严重,加热器、浓缩塔工作效率下降,脱硝率低。

4)主要控制调节阀腐蚀严重,需要手动调节,生产控制滞后,造成……

更多内容请见《中氮肥》2014年第3

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