[福建三钢(集团)三明化工有限责任公司, 福建 三明365000]
[中图分类号]TQ 053.5[文献标志码]B[文章编号] 1004-9932(2014)04-0040-02
1 烘干塔操作现状及存在的问题
目前我公司拥有造气炉26台[φ 2 650 mm炉12台,φ(3 000~3 300)mm炉14台],造气生产所需的原料煤主要由型煤球与型煤棒2个生产车间供给。其中型煤棒车间生产能力为日产千吨,配套有A、B 2座立式烘干塔用于煤棒烘干,烘干塔外形尺寸为24 000 mm×5 700 mm×6 400 mm,塔内部被带有10 mm孔径的隔板分成18个仓,单仓容量为10 t生棒,热风通过仓与仓之间的风道进入塔内与生棒进行热交换,将煤棒烘干,再通过振打电机带动托盘振动下料。煤棒中的水分增多,其有效成分就会减少,且水分在燃烧时变成蒸汽要吸热,会降低煤的发热量,同时还增加了无效运输。另外,型煤棒中的水分含量过高,在吹风阶段容易造成热量损失及有效碳的浪费。因此,根据造气能耗分析,将烘干塔的型煤水分指标由原来的5%降至2%。
型煤水分指标降低后,煤棒在烘干塔内停留8~10 h,热风温度由140 ℃提高至165 ℃,从2012年投运至今,整体运行情况良好,煤棒质量稳定,其中水分控制在2%以内的煤棒合格率达100%,小于10 mm的煤粒仅占7%,100 mm的成品煤棒占比达86%,且煤棒热稳定性好。水分指标降低后,煤棒整体质量提高,按装置日消耗1 000 t型煤计算,吨氨造气煤耗降低10 kg,增产总氨18 t。但在降低水分指标的同时烘干塔也出现了严峻的问题:……
更多内容请见《中氮肥》2014年第4期