变换系统技改小结
苗乐雨
(安阳化学工业集团有限责任公司,河南 安阳455133)
[摘 要]2套合成氨、尿素系统经过扩能改造后,随着负荷的增加、气量的增大,变换系统阻力上涨,中变炉、低变炉各床层温度分布发生变化,出现变换出口CO指标更难调整、中压蒸汽用量增加等问题。通过技术改造,增加中变炉冷激线和低变炉冷激线,在降低变换系统阻力的同时,降低了蒸汽消耗,变换出口CO指标调整空间变大,取得了良好的效果。
[关键词] 变换系统;改造;冷激线;消缺方案
[中图分类号] TQ 113.26+4.2 [文献标志码] B [文章编号]1004-9932(2015)
安阳化学工业集团有限责任公司2套合成氨、尿素系统采用煤制气生产合成氨,2010年系统扩能改造,采用低压醇烃化技术替代原甲烷化技术;其净化工序采用中串低CO变换、湿法脱硫、PSA两段脱碳,精脱硫后再通过醇烃化工艺送出合格的精制气,供氨合成工段使用。系统改造完成后,压缩机由原来的4机运行调整为6机运行,负荷的提升,气量的增大,造成变换系统阻力上涨,中压蒸汽消耗偏高。2013年5—6月,变换系统阻力最高涨至0.55 MPa,同时蒸汽消耗较高,中变炉入口温度在356~358 ℃,热点温度在440 ℃左右,2.5 MPa蒸汽添加量在230 t/d左右;直接导致后工序氨合成的新鲜气气量减少,合成氨产量降低,(动力)电耗增加;同时,气量的增大,也使中变各段炉温更难控制。此外,因段间水冷器内漏,2013年4月系统检修时将段间水冷器内部U形列管割除,段间水冷器便失去了应有的作用,导致低变二段炉炉温不好控制,并且影响低变催化剂的使用寿命。为解决上述问题,公司决定在2013年7月系统大修时对变换系统进行优化,分别在中变二段和低变二段增加一条冷激线。改造完成,投运后变换系统阻力明显下降,在0.45 MPa左右,蒸汽消耗也有所下降。
1变换系统简介
1.1 工艺流程(气体流程)
压缩三出来的半水煤气,首先进入油水分离器过滤分离掉从压缩机带来的油污后,进入饱和塔底部,与塔顶喷淋而下的160 ℃左右的热水在填料层逆流接触,气体经提温、增湿、洗涤后,进入蒸汽混合器,与温度≥350 ℃、压力2.45 MPa的中压蒸汽进行混合,然后进入中温换热器管内,与中变出口气间接换热提温至340 ℃左右,进入中变炉。气体首先进入中变炉一段反应,反应产生的热量使上段催化剂床层热点温度升至420~480 ℃,然后,经中变二段冷激线降温至410 ℃左右,经增湿器Ⅰ进入中变炉二段继续反应,温度回升至440 ℃左右,然后进入增湿器Ⅱ再次经喷水冷激增湿后温度降到400 ℃左右,进入中变炉三段反应,温度回升至420 ℃,然后中变气经中温换热器与入口半水煤气间接换热后,温度降至270 ℃左右,进入第一水加热器管间,与热水间接换热继续降温至180~210 ℃后进入低变炉。气体首先进入低变炉上段,在Co-Mo系催化剂作用下,进行低温变换反应,一段热点温度升至220 ℃左右,然后进入改造过的段间水冷器,与低变二段冷激线过来的气体混合将温度降至190 ℃左右,进入低变二段床层继续反应。反应后的气体进入热水塔底部,与热水通过填料逆流接触后,温度降至120 ℃左右出热水塔,再通过变煮器降温后进入变脱系统。
1.2 设备情况
中变炉 φ3 200 mm×20 104 mm×46 mm;材质 15CrMo
催化剂层(分三段) 高度 1.6 m、1.4 m、2.8 m;催化剂装填量 50 m3(约80 t);上下充填φ25 mm、φ50 mm耐火球
低变炉φ3 200 mm×15 066 mm×32 mm;材质 16MnR
催化剂层 (分两段)高度 2.9 m、3.1 m;催化剂装填量 50 m3;上下充填φ25 mm、φ50 mm耐火球
饱和热水塔φ2 800/φ3 000 mm,H=36 697 mm;材质 0Cr19Ni9
顶部除沫层φ25 mm×25 mm×0.8 mm,H=0.8 m
饱和塔φ2 800 mm,δ=28 mm,L=19 466 mm;材质 1Cr18Ni9;填料(分两段,高均为5 m)φ50 mm×50 mm×1 mm
热水塔φ3 000 mm,δ=28 mm,L=17 231 mm;填料(一段,高8 m;不锈钢鲍尔环)φ50 mm×50 mm×1 mm
第一水加热器φ1 000 mm×5 960 mm×14 mm;材质 0Cr19Ni9Ti
列管φ25 mm×2.5 mm ,L=4 200 mm;737根;F=232 m2;材质 1Cr18Ni9
段间水冷器φ1 000 mm×4 369 mm×12 mm;材质 0Cr19Ni9
列管φ19 mm×2 mm ,L=2 500 mm;1 157根;F=160 m2;材质 0Cr18Ni9
2 改造思路与实施方案
更多内容请见《中氮肥》2015年第4期