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NDC脱硫剂在我公司的应用总结

[日期:2015-08-25] 来源:《中氮肥》2015年第4期  作者: [字体: ]

NDC脱硫剂在我公司的应用总结

 

余志宏

(河南能源化工集团安化公司,河南 安阳455133

[摘  要]鉴于合成氨系统扩产后栲胶—高效脱硫剂工艺已不能适应生产的需要,决定将系统内的脱硫剂置换为NDC脱硫剂,阐述置换操作中的注意事项及NDC脱硫剂的应用情况。

[关键词] 变换气脱硫;栲胶;NDC脱硫剂;置换;应用情况

[中图分类号] TQ 113.26+4.1  [文献标志码] B  [文章编号]1004-9932201504-0016-02

 

河南能源化工集团安化公司第2套合成氨系统设计产能为130 kt/a,采用固定层间歇气化制气,半水煤气脱硫后经压缩机三级压缩至2.16 MPa 后,经CO变换、变换气脱硫、PSA脱碳和醇烃化后送至氨合成系统。

2套变换气脱硫系统采用湿法脱硫,变换气由变脱塔底部进入,栲胶溶液从塔顶喷淋而下,气液通过聚丙烯填料层逆流接触,气体中的H2S被溶液吸收,使塔顶出来的气体中H2S含量≤10 mg/m3,同时保证去尿素系统再生气中H2S含量≤25 mg/m3

1  变脱系统运行情况

2套合成氨系统经技改目前产能已达170 kt/a,原有的栲胶—高效脱硫剂工艺脱硫效果已不能适应生产的需要,在满负荷的情况下变脱出口H2S含量在12 mg/m3以上,送尿素系统CO2H2S含量升至4550 mg/m3,严重影响氨合成催化剂和醇烃化催化剂的使用寿命,同时CO2H2S含量升高后会造成尿素合成塔等设备的腐蚀,威胁尿素装置的安全运行。虽然20142月停车更换变脱塔填料,但收效甚微,且其压差持续偏高,给系统的稳定生产造成很大威胁。变脱系统运行情况见表1

2  改进措施

据外出考察结果,第2套合成氨变脱系统决定于2014422开始采用NDC脱硫技术进行改进。NDC脱硫技术是一种新型脱硫技术,主要应用于半水煤气、变换气、天然气、焦炉气等含硫气体的脱硫,H2S(无机硫)的脱除率达99%,有机硫的脱除率大于60%,同时,不堵塔,且能清洗原脱硫塔内淤积的硫磺,制液简单、使用方便。NDC制液无需加热,用去离子水溶解后通压缩空气活化30 min即可,而栲胶制液需加热至90100 ℃,生栲胶需熟化2024 h,熟栲胶仍需加热熟化34 h,劳动强度增加;NDC制液无需与V2O5配合使用,无腐蚀,无毒,无环境污染,属环保产品,而栲胶法一般需栲胶与V2O5配合使用,V2O5毒性较大,副反应多,碱耗高。

更多内容请见《中氮肥》2015年第4

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