NDC脱硫剂在我公司的应用总结
余志宏
(河南能源化工集团安化公司,河南 安阳455133)
[摘 要]鉴于合成氨系统扩产后栲胶—高效脱硫剂工艺已不能适应生产的需要,决定将系统内的脱硫剂置换为NDC脱硫剂,阐述置换操作中的注意事项及NDC脱硫剂的应用情况。
[关键词] 变换气脱硫;栲胶;NDC脱硫剂;置换;应用情况
[中图分类号] TQ 113.26+4.1 [文献标志码] B [文章编号]1004-9932(2015)
河南能源化工集团安化公司第2套合成氨系统设计产能为130 kt/a,采用固定层间歇气化制气,半水煤气脱硫后经压缩机三级压缩至2.16 MPa 后,经CO变换、变换气脱硫、PSA脱碳和醇烃化后送至氨合成系统。
第2套变换气脱硫系统采用湿法脱硫,变换气由变脱塔底部进入,栲胶溶液从塔顶喷淋而下,气液通过聚丙烯填料层逆流接触,气体中的H2S被溶液吸收,使塔顶出来的气体中H2S含量≤10 mg/m3,同时保证去尿素系统再生气中H2S含量≤25 mg/m3。
1 变脱系统运行情况
第2套合成氨系统经技改目前产能已达170 kt/a,原有的栲胶—高效脱硫剂工艺脱硫效果已不能适应生产的需要,在满负荷的情况下变脱出口H2S含量在12 mg/m3以上,送尿素系统CO2中H2S含量升至45~50 mg/m3,严重影响氨合成催化剂和醇烃化催化剂的使用寿命,同时CO2中H2S含量升高后会造成尿素合成塔等设备的腐蚀,威胁尿素装置的安全运行。虽然2014年2月停车更换变脱塔填料,但收效甚微,且其压差持续偏高,给系统的稳定生产造成很大威胁。变脱系统运行情况见表1。
2 改进措施
据外出考察结果,第2套合成氨变脱系统决定于
更多内容请见《中氮肥》2015年第4期