三废混燃炉吹风气投运总结
念吉红
(云南云天化股份有限公司云峰分公司,云南 宣威655413)
[摘 要]介绍造气系统吹风气的产生,以及50 t/h三废混燃炉回收吹风气的准备工作和投运措施,并对投运过程中技术方面需注意的问题进行总结。
[关键词] 三废混燃炉;吹风气;投运措施;总结
[中图分类号] X 781.4 [文献标志码] B [文章编号]1004-9932(2015)05-0036-03
0 引 言
我公司合成氨产能为100 kt/a,共有φ3 000 mm煤气发生炉12台,老造气系统7台,新造气系统5台,正常生产开7台,以焦炭和煤球为气化原料生产半水煤气,日需消耗无烟煤球240 t(占40%)、焦炭360 t(占60%),日产造气炉渣110 t、细煤灰(除尘细灰)13 t。产生的废渣碳含量≥20%,发热量3 500 kJ/kg,每年外排废渣约36.3 kt。吹风气经简单除尘后直接放空,其中含有大量煤粉尘(残炭)及CO、H2S、CH4等有害气体,经测算,7台造气炉排放吹风气60 326 m3/h(477 780 km3/a),排放飞灰496.95 kg/h(3 935.82 t/a),对环境造成极大的污染,损害职工身心健康,是环保治理的一个老大难问题。
而合成弛放气经洗氨和提氢后,其含有的CH4、N2、NH3 等高热值工业尾气直接放空,经测算,洗氨后合成混合放空气量为4 800 m3/h,其热值为2 218.1 kJ/m3,年排放38 016 km3废气,造成极大的能源浪费。
为节能减排,实现可持续发展,公司于2011年开始实施供热锅炉技改项目,新上1台50 t/h三废混燃炉,以下就三废混燃炉吹风气回收投运工作进行总结。
1 三废混燃炉简介
新建的产生3.82 MPa、450 ℃中压过热蒸汽的50 t/h三废混燃炉2012年2月28日投运。三废混燃炉以造气炉渣、造气旋风分离器下灰和造气吹风气、合成弛放气为主要原料,掺烧30%褐煤和无烟煤、焦粉,在锅炉本体内进行热交换,将给水泵供入的高压水加热蒸发成蒸汽,经过热器加热使之成为450 ℃的合格过热蒸汽外供。
2 吹风气回收流程及回收前的准备工作
2.1 吹风气回收流程
吹风气回收流程如图1。吹风气回收一次投运新、老造气系统煤气发生炉。为避免三废混燃炉出现大幅波动,新、老造气系统煤气发生炉投运前整体吹风排队,由老造气系统负责协调,避免出现新、老造气系统无发生炉吹风的情况。如煤球炉炉况差,吹风量低于15 000 m3/h,为防止堵塞吹风气管,停止单台煤球炉吹风气投入。
图1吹风气回收流程图
为保证水封的有效性,更改原主管水封进口管及溢流管位置,将吹风气主管有效水封加高至5.6 m,排水管改排至膨胀器旁水沟。将原新、老造气系统吹风气管单体水封内水排尽,在进水管、排水管、溢流管上加盲板。为保证吹风气投运时三废混燃炉中部温度(TI1006)始终大于800 ℃,在吹风气投入之前,由仪修厂在弛放气管总阀后加调节阀,仪表操作信号引入DCS调试合格。
2.2 三废混燃炉改变给煤方式
增加2台螺旋输送机和2台罗茨风机,确保燃料能顺利进入炉膛,罗茨风机未就位前,播煤风采用二次风,二次风总管上预留DN250闸阀。
2.3 吹风气回收准备工作
吹风气成分检测仪安装调校完毕,引入DCS。汽包液位调节实现自动调节。中压蒸汽压力自调阀安装调校完毕,引入DCS。投运前,上午合成氨系统减至2机生产,停新造气系统,下午合成氨系统减至3机生产,停老造气系统,按《发生炉盲板抽插方案》拆除新、老造气系统热回收阀盲板,置换吹风气管合格。吹风气投运前,三废混燃炉原料配比增加原煤加入量,使热值达14~16 MJ/kg;吹风气投运前记录表格[单台及2台炉吹风气投运时,发生炉炉上压力、风量;三废混燃炉炉膛出口负压、引风机入口负压及TI1006、TI1007(三废混燃炉中上部温度)]准备完毕。
3 投运措施
更多内容请见《中氮肥》2015年第5期